创大钢铁,免费钢铁商务平台

购物车(0)

创大钢铁首页

现货行情

综合指数

创大多端推广
您的当前位置: 首页 > 钢百科 > 冶金建设

LF精炼过程显微夹杂物工艺优化

发布时间:2017-12-06 06:51 作者:互联网 来源:
24
某钢厂为适应市场形势发展的需要,拓展企业生存发展空间,为转炉冶炼配备了LF精炼,以达到脱氧、脱硫、去除夹杂、生产洁净钢的目的。通过对某钢厂20g钢精炼过程中显微夹杂物的类型、数量以及影响夹杂物去除的因素进行探
厂为适应市场形势发展的需要,拓展企业生存发展空间,为转炉冶炼配备了LF精炼,以达到脱氧、脱硫、去除夹杂、生产洁净钢的目的。通过对某钢厂20g钢精炼过程中显微夹杂物的类型、数量以及影响夹杂物去除的因素进行探讨,为LF精炼过程显微夹杂的控制提供理论依据,并对现有LF精炼工艺进行优化。
LF精炼前后的工艺流程是:转炉出钢-钢包底吹氩-LF吹氩搅拌-通电升温-造渣脱氧、脱硫-喂丝-软吹-连铸。转炉出钢过程进行脱氧合金化
扫描电镜分析钢中显微夹杂物知,LF精炼中期钢液中沿晶硫化物较多,且有三处聚集状氧化物。LF精炼后期经过喂丝,钢水中主要是球形氧化物夹杂,其它氧化物和硫化物夹杂尺寸较小,其中铝酸盐和钙酸盐较多。
LF精炼在钢包内保持非氧化性气氛,从钢包底部进行吹氩搅拌,使钢液连续循环流动,钢包内钢液成分偏差极小,可达到精确控制成分的目的,使连铸相邻炉间存在元素浓度差极小,有效控制产品质量特性的波动;LF炉可以埋弧加,是一个很好的升温手段,对于处理低温钢非常有效,柔性地衔接了转炉与连铸。
LF精炼中期,钢液中硫化夹杂和氧化铝夹杂较多,因此LF精炼工序保证白渣冶炼时间和静吹时间,完成脱硫和去除夹杂物的任务。渣系采用CaO-SiO2-Al2O3-MgO-CaF2渣系,要求15分钟内造出白渣并保持15分钟以上。控制渣中(TFe)<0.8%,以保证脱硫率>60%。炉渣碱度控制在3.0~3.3,碱度低则影响脱硫率,碱度高则渣中CaO高,使渣粘度高,影响脱硫和夹杂物去除。渣中(CaO+MgO)控制在61%脱硫效果较好。为避免炉衬过于侵蚀,萤石加入量不要过多,渣中氟的质量分数控制在2.5%~4.0%。
控制氩气流量是较为重要的环节,对脱硫和钢水纯净度有很大的影响,造渣脱硫期应采用大气量底吹,稳定升温期应采用中等气量或小气量。钢水的弱搅拌净化处理技术是通过弱的氩气搅拌促使夹杂物上浮。由于钢包熔池深,强搅拌作用下,钢液循环带入钢包底部的夹杂和卷入钢液的渣需要一定时间上浮。这时如果弱氩气搅拌,吹入的氩气泡可为10um或更小的不易排除的夹杂颗粒提供黏附基体,使之黏附在气泡表面排入渣中,从而减少夹杂的上浮时间,另外变性的夹杂物也需要一定的时间上浮。因此对于LF精炼末期钢液中仍有大量粒径<10um的夹杂这种情况,必须保证软吹时间不少于7min。
(来源:河北理工大学学报)


备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站欢迎各方(自)媒体、机构转载引用我们文章(文章注明原创的内容,未经本站允许不得转载),但要严格注明来源创大钢铁;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
相关现货行情
名称 最新价 涨跌
盘螺 4090 +10
低合金板卷 3970 -
中厚板 4080 -
衬塑管 8400 -
工字钢 3970 -
镀锌板卷 4780 -
工业焊管圆管 28290 +300
冷轧无取向硅钢 4880 -
圆钢 3920 +30
钼铁 242500 -2,000
钢坯 3560 10
铁精粉 880 +10
1/3焦煤 1510 -
黄金 545 -2
中废 2030 0