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陕钢龙钢提高转炉出钢碳攻关创效120余万元

发布时间:2020-07-16 08:00 作者:互联网 来源:
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近期,陕钢集团龙钢公司围绕全年目标任务,扎实开展提高转炉出钢碳攻关,转炉出钢碳得到稳定提升,单渣操作平均出钢碳含量提高0.01%,月创效120余万元。“赛马”机制,并驱争先转炉终点碳的含量是转炉工序重要的指标
近期,陕集团龙钢公司围绕全年目标任务,扎实开展提高转炉出钢攻关,转炉出钢碳得到稳定提升,单渣操作平均出钢碳含量提高0.01%,月创效120余万元。
“赛马”机制,并驱争先
转炉终点碳的含量是转炉工序重要的指标,直接影响到生产节奏、成本。合理控制终点碳含量有利于改善钢水质量、提高转炉寿命;反之,终点碳含量过低,会造成钢水氧含量高,后续脱氧难度大、钢中夹杂物多。因此,建立一种经济性好、终点命中率高、适用围广、过程控制稳定的终点碳控制方法,对于稳定提高转炉终点碳、转炉冶炼效率和钢水质量具有重大意义。
该单位在攻关活动中积极引入“赛马”机制,比赛规则公开化、透明化,明确比赛目标,让会干、能干的员工获得更多利益。除此之外,还下发了《含碳物料交接班管理制度》,细化、规范交接班物料管理,利用炉炉清系统和“赛马”机制竞赛牌,实时分析对比各炉座出钢碳的真实水平,出台《出钢碳攻关奖励制度》,通过正向激励提高员工情,调动员工积极性。炉座间、班组间结合现场实际情况总结经验,相互学习,取其精华,在摸索实践中,逐步形成了各自独特的冶炼模式和风格。
对标先进,掇菁撷华
针对转炉吹炼技术存在终点命中率低、成本高、经济性差、适用范围窄等问题,该单位积极向先进单位对标,与冶金高校加强技术交流沟通。在冶热力学动力学和反应工程学原理的基础上,对转炉吹炼不同阶段进行分布计算,确定出硅锰氧化期、脱碳期对应的渣料加入量、枪位以及供氧强度保证转炉吹炼全程造渣反应与铁水反应进程相适应,稳定控制不同吹炼阶段的脱碳速率,通过优化调整转炉冶炼装入制度、造渣制度、供氧制度和温度制度,控制转炉中造渣反应,使得其与水脱碳、脱、脱等反应进程相匹配,保证吹炼过程的稳定性,有效减少或者规避转炉吹炼过程中的不确定因素,稳定不同吹炼阶段的脱碳速率,提高炼钢转炉吹炼终点碳控制能力,稳定提高终点碳一次命中率。



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