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攻坚克难破瓶颈 陕钢汉钢φ12五切分螺纹钢产量提升19.8%

发布时间:2020-07-30 08:00 作者:互联网 来源:
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7月27、28日,陕钢集团汉钢公司轧钢厂2#棒线Φ12mm规格五切分新工艺改造后班产、日产连续刷新纪录4次,产量提升达到19.8%。Φ12mm规格五切分工艺作为汉钢公司重点改造项目,中废控制一直是制约产量提升的瓶颈所在,

7月27、28日,陕集团汉钢公司轧钢厂2#棒线Φ12mm规格五切分新工艺改造后班产、日产连续刷新纪录4次,产量提升达到19.8%。

Φ12mm规格五切分工艺作为汉钢公司重点改造项目中废控制一直是制约产量提升的瓶颈所在,为此轧钢厂组织棒线车间生产技术人员赴龙钢进行对标学习。对成品头部、尾部耳子大,部分架次孔型及轧机稳定性等进行对标,针对K3、K4轧机弹跳过大、粗中轧轧槽水管改造等问题进行攻关,确保轧槽冷却水充足、冷却均匀、磨损均匀,且方便在线准确测量料型。同时严格落实标准化操作,在操作上严格按工艺要求控制好料型尺寸,重点是加参数、温度、各架次料型尺寸,各架次速度及电流参数,形成固化标准。

轧钢厂成立专项攻关小组,针对二棒中废问题及时进行总结、改进、调整,棒线车间迅速落实改进攻关措施,2#棒线各班组严格执行料型工艺标准化,勤调整,勤换槽,对飞剪参数、活套调节、张力关系和降速补偿等参数及时调整,最高小时过钢量达到71支。通过改进优化K2、K4、14架孔型,对跑槽、导卫进行改造创新,更订导卫报废标准等方面,降低中废支数实现了千支中废率下降0.99‰,28日全天无中废。针对加热炉出钢温度问题参照鉴龙钢公司标准执行,要求内部四个班组加热温度标准必须一致。同时棒线车间从各个环节抓产量提升,严格管理,车间内部安排专人负责解决后区收集慢问题,提高作业6.46%。

下一步,轧钢厂将继续以Φ18mm、Φ20mm规格三切分等新工艺改造项目提升产品质量、产量、指标、创新度为目标,实施精细化、标准化管理,对标行业先进,进一步打造高效产品,持续做好稳产、提产、再超产工作,为顺利完成汉钢公司下达的各项生产经营任务,全面提高产量目标打下坚实基础



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