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高线轧辊孔型改进增效近百万

发布时间:2008-12-08 16:02 作者:互联网 来源:
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通过自主攻关,将轧槽由原来的6对增加到8对,每套轧辊的过钢量增加了1/3,一年可节约轧辊4支,节约采购资金6.4万元,减少换辊时间140分钟,年创效益98.8万元。在大型分厂高线轰鸣的轧机旁,岗位人员围着记者讲述他们
“通过自主攻关,将轧槽由原来的6对增加到8对,每套轧辊的过量增加了1/3,一年可节约轧辊4支,节约采购资金6.4万元,减少换辊时间140分钟,年创效益98.8万元。”在大型分厂高线轰鸣的轧机旁,岗位人员围着记者讲述他们的自主攻关改进,自豪之情溢于言表。
轧辊是轧钢生产中最重要的大型工具,其使用寿命直接影响到产量和吨钢成本,停轧换辊也会影响轧机作业率,制约产能的发挥。
高线车间老工人潘隆文在长期观察和工作实践中,摸索出高线中轧第13架轧机压下量和孔型排列的特点和规律,发现美国摩根孔型专家的设计没有最大限度地利用轧辊,降本增效仍有潜力可挖。在厂生产技术部门的支持下,潘隆文与高线车间技术人员以及轧辊班、现场轧钢工人联手攻关,通过仔细计算和创新工艺,对外方的设计进行修改。在保证品质量和技术要求的前提下,拿出设计图纸,探讨加工车削工艺、方式,使改进高线轧辊孔型设计获得成功。
(来源:山东钢铁在线)


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