日钢第一炼铁厂4# 高炉大修停炉操作实践
发布时间:2011-09-30 05:58
作者:互联网
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日照钢铁第一
炼铁厂4
高炉(530M3)自2005年7月4日投产以来,至2010年2月26日投产1697天,2009年以来,
铁口维护困难,长期铁口浅、断铁口,9月4日炉缸铁口部位
热流
强度超过12000kCat/mh,严重威胁到高炉的安全
生产,高炉进行特护,
保证安全生产。按
公司计划,2月2613开始进行高炉大修,历时55天。停炉方法采用炉顶打水空料线法,全程回收高炉
煤气。停炉料为合理
控制顶温,高炉干2月25日20:00改全焦冶炼,矿批退到13吨,入炉干
焦比为550kg/t,22:oo3n焦2批,以保证残铁
流动性。在开始降料面后,备
焦炭2O吨左右,打水至饱和。降料面停炉操作(1)25日20:00改全焦冶炼。22:20转至
调压阀组调顶压}22:30停煤,26日0:00后上料2批。(2)0:32开始停止上料,探尺提至检修位置,并将气密箱氮气开至最大。风压256
KPA,风量l46lm/min,料线1.37m,富氧2600m/h,0:43第一炉铁打开铁口,料线2.77m,根据顶温情况开始打水使其控制在250℃~350℃之间,0:50加湿焦4吨(顶温高,打水下降慢)。1:20减风到风压202kPa,风量1427m/min,富氧2500m/h;1:47第一炉铁堵口,出铁1l1吨,估计料面到达炉身中上部;2:13爆震,风压181kpa一189kpa,顶压102kpa—l12kpa,风量l494m3/min—l465m/min,减氧到l500m/h并减风10kPa;2:19加湿焦3.7吨(顶温高,打水下降慢);2:3l第二炉铁打开铁口,3:30爆震,减氧到1O00m/h并减风l0kPa,风压l59kPa,风量1535m/min,顶压92kpa,3:35爆震未减风;3:42第二炉铁堵口,出铁l14吨,估计料面到达炉腹。堵口后安排人员把开13机角度调到最大。3:43爆震,减风到风压155kPa,风量l512m/min,富氧l000m3/h;3:45停氧,此时部分风IXl略显凉,3:5O减风到风压147kPa,风量1330m/min;4:07减风到风压140kPa,风量12l5m/min;4:l8用60的
钻头直接打开铁IXl;4:32减风20kPa,而后改常压操作,风压62kPa,风量l232m3/min,4:35
开炉顶放散,4:37切煤气(根据风口情况和煤气成分确定料面已到风口上部),此时煤气成分中H2:8.9%,CO:5.8%;4:58{f0煤气
插板阀;5:¨切断外网煤气。放残铁操作休风后开始制作残铁口,具体操作如下:(1)割残铁口位置炉皮。将残铁口位置的
冷却壁水关闭,
水管断开,使用压缩空气吹净存水。烧割
冷却壁,尺寸控制在500×500mm大小。(2)捣制残铁口泥套,地层铺一层耐火砖(厚度75II1II1),泥套自炉皮起深度不小于300mm,直径不小于300mm。(3)使用木材进行烘烤,保证泥套
干燥。出完最后一次铁后配好出残铁的
铁水罐。制作残铁口后开始进行放残铁操作,要求如下:(1)炉顶不允许打水,防止爆震,炉顶温度基本稳定。(2)钻烧残铁口,残铁口角度向上3。~5。。(3)预计烧残铁口深度2000mm左右残铁流出。如果残铁未流出,则提高200~300mm,再烧,直至
铁水流出。(4)出残铁过程中要设专人监视、指挥、传递信息,
工作人员均要站在安全的位置上。经验总结此次大修停炉顺利,达到了安全、快速停炉和全程回收煤气的目的,主要经验有以下几方面。(1)降料面过程中,炉顶温度基本控制到位,保障了炉顶设备和布袋除尘设备的安全;降料面过程中,爆震时炉顶压力变化小,最高l2kPa,共发生4次爆震,全程回收煤气,打水量控制较好。(2)停炉前炉况稳定,炉温合适,物理热充足,加之24日开始
萤石洗炉,保证了渣铁流动性。(3)放残铁比较顺利,从残铁口位置选择(二层冷却壁1/4处,四层炭砖上沿)来看,残铁口位置略微偏高。(4)料面下降的位置与估计的基本相符,算法比较简单、合理;算法如下:高炉铁后停止上料,算出整个高炉的理论铁量,根据出铁量反算体积,然后与高炉各部分体积
相比较从而推断料面的大致位置;停炉前原
燃料计算基本准确,料仓基本滕空,有利于料仓检修。(5)高炉放残铁较多,说明炉缸侵蚀较严重,另一方面说明铁口浅,末次铁口深度1.2m,铁没有完全出净。铁口浅,抬开口机角度意义不大。(来源:科技创新导报)
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。