乌海矿业公司降本增效
发布时间:2017-07-18 19:15
作者:互联网
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乌海矿业
公司面临降本重压。年初以来,该公司通过增加技术攻关
项目、加大攻关力度,成立各项攻关小组,上下一心严控
成本消耗,深挖降本潜力,提升产
品质量,以新思路和新发明降本增效,努力多创效益。发明创造增效益在乌海矿业公司采选
作业部,
破碎工序是粉碎
矿石的重要一环,而颚式
破碎机又是
保证生产的重中之重。破碎机的吊架、
托盘、拉杆由于是
铁质的,互相长时间有害
摩擦,造成拉杆和前托盘损坏速度很快,一般是3到6个月更换一次拉杆。为延长拉杆和托盘的使用寿命,采选作业部职工自己动手制作了改进型前托盘,在前托盘制作注油孔,在其内部加工储油凹槽,给托盘内部和拉杆之间制造良好的润滑环境,在二者之间形成油膜,降低摩擦损耗;通过前托盘改造,将拉杆寿命提高到18月甚至更长时间,更重要的是减少了停产次数和时间,仅备件费每年就可节约5万元。自主
改善降成本一提起乌海矿业公司采选作业部的
防尘水循环改造工程,职工都会为之点赞。以前作业时,防尘水以废水的形式外排到
沉淀池,用水量大并且遇到停水,生产也会受到影响。生产用水
单价贵而且用量大,采选作业部职工细心算细账,决定降低用水量,
控制成本。他们利用旧
矿车斗子制作一个
水箱,并在水箱内制作一个隔层,
沉淀后的水通过连通器流入
清水池,加装循环水
泵经
冷却塔被抽到破碎机旁的储水箱。储水箱内设有浮球,低于或高于设置水位后就会自动起停,防尘水达到了重复使用的目的,即使是在停水的情况下也不会制约生产,就节水费用这一项,每年可创造效益14万元。节能降耗求突破在降低
煤耗攻关的过程中,乌海矿业公司
白灰作业部首先找出所有可能影响煤耗高的原因,并进行要因和非要因的细致分析。他们发现筛选
燃烧器老旧,使煤粉燃烧不充分,用量偏大;设备跑漏点多,造成浪费;原料
石灰石粒级大,
煅烧时极差大;操作
水平不高。最后,针对找出的要因,攻关小组成员集思广益,讨论制订了相应的对策措施,并将
责任和工序具体到人,通过加强对
岗位操作工操作水平的培训,制定操作
标准和规
范,全部执行标准化作业,切实提高操作水平;将三风道燃烧器更换为四风道燃烧器,使煤粉充分燃烧,降低煤耗;对预
热器漏风点和煤粉制备
系统的跑漏点进行封堵,减少热损耗和杜绝煤粉浪费;
调整回转窑内
石灰石级差,减少石灰石粒级对煅烧的影响,优化生产
工艺实现料量均衡和分料煅烧等措施,白灰作业部一季度煤
单耗从平均245.7千克降到204千克,收到了很好的成效。降低用电单耗的攻关同样取得硕果。白灰作业部通过电工组对作业部生产用电的统计,将全系统划分为个6区,着重对降低煤粉制备系统用电量进行攻关。通过调整磨机内
钢球配比、系统漏风点封堵、固化标准操作等有效措施的管控,煤粉制备系统的生产用煤磨制时间明显减少,从原来的平均21.44小时,缩减到现在的18.1小时,在白灰质量不变的情况下,日平均用电量下降1906
千瓦时。
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。