本钢板材能源总厂制氧机组增氮改造项目即将完工
发布时间:2020-01-12 08:04
作者:互联网
来源:
54
为促进节能降耗,实现优质保供目标,本
钢板材能源总厂结合
生产实际,对六号、七号
制氧机组进行增氮改造,改造后,在不增加
成本的情况下,每小时可增加2万立方米氮气
产量。目前,七号制氧机组增氮改造
项目已完成,六号制氧机组即将完工。随着
本钢集团
炼铁、炼
钢工艺设备的升级,氮气
需求量不断增加。按照该厂制氧一
作业区制氧机组的原设计,氮气产量有限,其中部分氮气用于水冷塔,起
冷却工业水的作用。该项目是通过减少用于水冷塔的氮气流量,改增加冷冻机补充降低水冷塔的水温度。同时,增大冷冻水
泵的叶轮,提高冷冻水泵的
出口压力,以弥补增加冷冻机的
阻力的方法。同时,从去水冷塔的4.5万m3/h氮气中,抽取2万m3/h氮气量送到氮压机的入口管网,从而达到氮气增产的目的。以前每台制氧机组每小时可以产出5万立方米氮气产量,在改造后,六号、七号制氧机组在不增加成本的情况下每小时增加2万立方米氮气产量,制氧机运行方式可根据用气情况灵活
调整,达到降低电耗的目的。为了
保证六号、七号制氧机组在改造期间正常维持生产保供的
需要,该厂去年就开始
立项讨论,并抽选
业务骨干成立调研小组,联合设计单位进行现场调研,制订改造方案,从设备选型、
管道走向等多方面考虑项目合理性。他们积极组织预制管道和
支架,对氮气连通管进行除锈、除尘,以及精度筛查,并设专人负责检查
焊接前的焊口清洁度、焊接后的焊缝质量,以加快施工进度,并保证焊接的质量。此外,在保证正常生产的同时,抽出一部分人员配合安全操作,在焊接作业时,该厂
机械专责、安全员进行严格跟踪,确保安全生产。该厂制氧一作业区六、七号机长郭东升说:“在增氮改造项目上我们倾注了大量心血,一年多的时间里,大家放弃节假日等休息时间。六号、七号制氧机组改造后,氮气
产能可提高至2万m3/h,目前已提高至2.7万m3/h,消耗降下来了,更好地实现了
经济运行。”目前,七号制氧机组已经改造完毕并顺利投产,每小时可产出7.7万立方米氮气。六号制氧机组将于近期改造完成,投产后将和七号制氧机组达到同样产能效果,可满足
板材公司第二
阶段联合检修结束后
高炉高产需要,为本钢集团今年增产增效打下良好
基础。
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。