提高IF钢合格率的措施
发布时间:2009-06-18 07:53
作者:互联网
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IF钢具有较好的
深冲性、无
时效性,可以获得非常好的
钢板表面质量,常用于
汽车、家电等行业的薄零件制作。其制造
成本高,成材
合格率至关重要。影响成材合格率的主要因素有:化学成分不合、RH设备故障、
钢包条件差。特别是化学成分不合中以S高、C高、Als不合最为明显。其提高措施为:1S、P
控制使用清洁的
废钢,减少深
脱硫铁水兑高硫
铁水/
半钢的现象,入
转炉铁水/半钢要求S≤0.008%;转炉执行高
碱度R=4-5及大渣量
造渣操作,冶炼中活性
石灰>5t/炉,控制钢包内渣层厚度≤80mm,减少铁水回P、回S。2C的控制转炉吹炼终点禁止向炉内加入改质剂调渣,LF
工序控制加
热过程中吸氧,加
泡沫渣150-250kg/炉进行埋弧加热;RH采用深
脱碳方式,真空度≤2.0
MBA,根据不同脱C时期适当提高提升气体流量,适当延长VCD处理时间2-5min,强化脱
碳效率。IF钢与其它钢种混浇时,执行IF钢浇注在前、混浇钢种在后的原则。结晶器液位实现自动控制,液面波动控制目标为±5mm,以减少IF钢真空处理后续增碳现象。3Als控制炉后吹氩前后测温,吹氩6min后测定钢液氧
活度,定氧时钢包底吹Ar气必须关闭,将喂线时将氧活度控制在400-600×10-4%,喂线后继续吹氩6min以上;出完毕及LF加完热结束后要向钢包投加调渣剂200-300kg/炉。4设备方面加强精炼
系统设备定期检修及日常维护检查,提高设备支撑
能力,加强对定氧、测温仪表、RH
铝碳旋转给料器等设备使用的日常监控及标定。5
改善钢包条件加强钢包预报的准确性和及时性,减少
因钢包净空过大或过小原因造成改钢;钢包浇注结束时尽快将钢包内残钢、残渣翻净,炉后区域及时处理钢包罐沿、罐内结渣,以利于后续RH真空处理。(王华)
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。