昆钢新区2500m3高炉长期休风实践(下)
发布时间:2014-07-24 05:53
作者:互联网
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4 复风情况4.1 2013年1月复风情况复风堵风口10个,进风面积为0.2124m2,风速220~230m/s。1月15日,10:56复风,料线4.0m。11:10料动,之后下料顺畅。13:50,组织3号
铁口出铁,14:16,渣铁顺利排出。复风后前两炉铁炉温及渣铁成分见表5。表5 1月复风后前两炉铁炉温及渣铁成分,%
| [Si] | [Ti] | MgO | Al2O3 | R2,倍 | PT,℃ |
14:16~16:42 | 3.80 | 0.398 | 10.00 | 12.92 | 1.18 | 1331 |
19:32~20:50 | 1.27 | 0.280 | 9.42 | 12.14 | 1.13 | 1381 |
4.2 2013年8月复风情况复风堵风口10个,进风面积0.221m2,风速为220~230m/s。8月21日,17:46复风,料线4.0m。复风后料一直不动,20:00,坐料(1.7~2.9m),之后料动逐步正常。21:00,开始第一炉铁的出铁
工作,预计使用3号铁口,
钻杆开尽后,不见渣铁流出,使用氧枪烧炉门,连烧5根后,只有炽
热焦炭吹出,意识到出现渣铁无法正常下达炉缸的情况。此时炉内受风、料动、压量关系良好。因3号铁口在休风前仅投用两天,考虑可能为3号铁口处炉缸不活跃,遂组织2号铁口出铁。钻杆开完,同样不见渣铁。从两铁口
煤气喷出情况来看,风口与铁口相通,预计有少量冷凝渣铁在风口下方与铁口之间,故决定两铁口同时利用氧枪平烧孔道,为渣铁下降缩短落差和提供空间。23:18,3号铁口在持续烧氧下渣铁逐渐流出,并渐趋平顺,遂停止烧氧操作,并封堵2号铁口(未见渣铁)。此后,连续5炉均使用3号铁口出铁,随着风口的逐步打开,至22日15:25分,决定投用2号铁口,渣铁顺利排出。复风后前两炉铁炉温及渣铁成分见表5。表6 8月复风后前两炉铁炉温及渣铁成分,%
出铁时间 | [Si] | [Ti] | MgO | Al2O3 | R2,倍 | PT,℃ |
23:18~0:18 | 1.77 | 0.210 | 7.79 | 12.55 | 1.10 | 1324 |
1:45~3:40 | 1.79 | 0.335 | 7.73 | 12.31 | 1.12 | 1415 |
5 经验总结两次长期休风
高炉均未出现较大
事故,并且炉况恢复较快,基本均为3d时间就恢复至休风前
水平。但事后来看,还有些不尽人意的地方,因而作出如下总结,为今后出现类似情况提供参考。5.1 保温措施分析5.1.1 风口密封工作2013年1月,安全休风后,先用有
水炮泥堵严全部风口,在炉顶点火完成后并确认风口无异常后,拆下风口吹管,采用泥-沙-泥的方式封堵风口。2013年8月安全休风后,只用有水炮泥进行封堵,只到第二天发现料面下降较快,炉顶煤气火过旺时,才采用泥-沙-泥的方式重新封堵风口。由休复风料线可以看出,两次休风风口密封效果相差较大,这也是影响复风后料动及渣铁排放顺利的重要因素。因而,建议休风超过72h时,应考虑拆除吹管,采用泥-沙-泥的方式封堵风口。5.1.2
冷却制度的
调整分析2013年1月10日上午休风时,高炉冷却水量4200 m3/h,进水温度41~43℃;11日,减水量至2900 m3/h;12日,减水量至2700 m3/h;13日,恢复水量至2900 m3/h;14日,减水至2700 m3/h,15日下午复风后,水量恢复至4200 m3/h。2013年8月15日下午休风时,高炉冷却水量4350 m3/h,进水温39~40℃;16日,水量减至2750m3/h;17日减水量至2450 m3/h,19日减水量至2000 m3/h ,并调整进水温为43~45℃。直到8月21日复风后,水量恢复到4000 m3/h。由于新区高炉为联合软水密闭循环冷却模式,这就很容易使得休风后炉缸冷却
强度偏大,从而造成炉缸热量损失较大。两次休风前后炉底炭砖与
陶瓷杯垫间中心温度变化见表7。表7 两次休风前后炉底炭砖与陶瓷杯垫间中心温度变化,℃
1月 | 1月7日 | 1月14日 | 1月17日 | 1月21日 | |
662 | 649 | 616 | 660 | |
8月 | 8月12日 | 8月21日 | 8月26日 | 9月2日 | 9月11日 |
685 | 619 | 610 | 563 | 684 |
由表7可以看出,2013年1月休风后用了半个月的时间炉缸温度恢复到原有水平,而2013年8月休风后用了一个月的时间炉缸温度恢复到原有水平。比较两次冷却制度的调整可以看出,8月休风后水量调整力度明显高于1月,但炉缸热量损失更大,综合分析主要影响因素应该为水温的
控制。因而,建议再遇到相同情况时,应及时调整冷却水温度。5.2 选择合适的加焦位置由于8月份的休风时间大大超过
计划时间(原计划为3d),因而休风焦在休风时到达的位置不够低,只到达炉身下部。而且,1月份的休风较为保守,高炉退至全焦负荷,而8月份的休风,负荷只退至3.5。8月份复风后,因为料动较差且风温过低,
喷煤时间较滞后。这就造成渣铁排放困难,直到休风焦到达炉缸,炉况才得以恢复。因而,建议在今后的长期休风中,可以考虑适当的降低加焦位置,用于
改善料柱的透液性、透气性,并能及时补充炉缸的热量损失。5.3 做好热
风管路的保温工作由于新区是单
系统作业,因而休风期间
热风炉均使用
柴油烧炉,进行保温。从两次休风情况来看,热风炉本体各处温度均未出现较大波动,但复风时风温都很低。分析其原因应该为:热风管路热量损失较大,热风热量无法快速传递到高炉所致。总体来看,1月复风风温要高于8月。因而,建议下次休风时仍采用拆下吹管、安装
盲板的方式做好热风管路的保温工作,同时要密切注意倒流的控制。5.4 负荷的选取对于单系统作业的高炉来讲,不可控因素较多,因而建议长期休风还是应该退成全焦负荷。5.5 做好出铁前的准备工作复风前炉前的准备工作没有做到位,对8月份复风后炉况的恢复速度影响较大。类似这种超过5d的长期休风,出铁前还是应该做好以下工作:复风后立即打开铁口,使之喷吹煤气并点火,直到见到焦炭喷出后才堵上铁口,然后等待放铁时间的到来。同时,可以适度调小铁口角度,这样有利于加热炉缸和冷渣铁的顺利排出。6 结语对
昆钢新区2500m3高炉两次长期休风实践进行了总结,两次长期休风高炉均未出现较大事故,并且炉况恢复较快,基本均为3d时间就恢复至休风前水平。但还有一些经验教训值得吸取和改进。(来源:
炼铁)
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。