迁钢4000m3高炉精料实践
发布时间:2015-04-20 06:03
作者:互联网
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1 前言
首钢迁
钢3#
高炉有效容积4000m3,高炉设计遵循“先进、可靠、实用、效益”的方针,采用国内外成熟且已经行之有效的技术和装备,以使高炉在
工艺技术、装备、
控制方面达到国内外先进
水平。炉顶装料设备采用首钢自行设计的并罐无料钟、炉前
系统采用矩形平坦化出
铁场,开口机、泥炮采用德国TMT设备,同侧布置并遥控。
热风系统采用4座
热风炉,热风温度提高至1280℃。
喷煤系统全厂采用统一的
配煤间,管式胶带机
运输,三罐并列式喷吹,渣处理系统采用明特法,并使用冷凝塔回收蒸汽。
煤气系统采用全干法除尘。2
开炉生产实践及精料概况2.1 开炉概况 迁钢3#高炉开炉时全部使用外购一级
干熄焦,临时组织生产的
烧结矿品位在57%以上,开炉初期比较顺利。但是,由于自身尚不能生产一级干焦,外购干熄焦
供应不足,开炉3天后迁钢3#高炉开始配加
灰分较高的二级干焦(灰分12.8%),以替代供应紧张的一级干焦(灰分10.8%)。此外,受矿粉资源限制,57%品位的
烧结矿只维持了三天,三天后,烧结矿品位降至56.2%,随着矿粉的紧张,品位进一步下降。烧结矿品位、
碱度的巨大变化以及由此带来的烧结矿
粒度,入
炉渣比变化严重影响了炉况的稳定,炉内煤气流紊乱,塌料现象频发。开炉初期,
焦炭负荷长期徘徊在4.0以下得不到突破,
焦比水平在350kg/t以上。2.2 原
燃料质量的
改善 作为高炉料柱的骨架,焦炭质量的好坏直接决定着高炉上部的透气性和下部炉缸的透液性。迁钢焦炭的供应部门开始集中优质
焦煤资源生产一级干焦,焦炭灰分由12.8%左右下降到11.5%左右,含硫量也有一定程度的下降。 在焦炭灰分下降的同时反应后
强度(CSR)也有一定程度改善,月均反应后强度由1月份的66.8%上升到4月份的67.2%。 迁钢3#高炉的冶炼实践表明,低灰低硫的焦炭质量是高炉实现低碱度、低渣比冶炼的
基础。通过精料,迁钢3#高炉的
铁水硫负荷由2月的3.69kg/t降至5月的2.97kg/t,硫负荷的大幅降低使得该高炉得以在低碱度、小渣量下依然能够
保证铁水质量。如果焦炭质量得不到保证,那么因硫负荷重导致的铁水质量问题将成为高炉降低渣比的
瓶颈。 与迁钢3#高炉配套的360m2
烧结机采用环冷工艺,由于烧结机操作参数尚需进一步摸索,一段时间内烧结矿强度得不到保障,筛下物比例高。通过一系列的科研攻关,烧结矿的转鼓强度上升了近两个百分点,达到84%。低温还原粉化指数(RDI+3.15)由63.4%上升到69.7%。 迁钢3#高炉炉料结构中烧结矿所占比例近70%,它的质量的提高极大地改善了高炉透气性和煤气的稳定性。3 原燃料质量改善的效果3.1 炉况表现 采取上述精料措施后,高炉煤气稳定性及
接受风量的
能力明显提高,炉缸活跃,渣铁物理热充沛,
脱硫效率高。炉内操作得以稳步扩大矿批,加重负荷。在不到一个月的时间里,
高炉焦炭负荷由4.5加重至5.5以上,焦比降至300kg/t以下。 原燃料质量的改善是高炉高水平顺稳的基础,只有高炉顺稳,
高风温、高富氧等强化冶炼的手段才能得以应用,进而促进煤粉喷吹量的上升,达到降低焦比和
燃料比的目的。 在迁钢3#高炉落实精料措施后,该高炉拥有的风温、富氧手段才得到充分的发挥,风温、富氧和喷煤量三者合理搭配将理论燃烧温度始终控制在合理水平,保证了高炉煤气分布稳定,炉缸活跃,使得高炉各项
指标得到持续改善。3.2
经济指标的进步 从迁钢3#高炉达产情况看,再次说明了原燃料质量是
炼铁生产长期顺稳并创出好指标的基础。由于原燃料质量,特别是焦炭质量的巨大飞跃,使迁钢3#高炉迅速
扭转了被动局面,高炉负荷步步加重。 随着炉况的稳定,高炉操作得到进一步优化,风温使用水平达到1275℃水平,并正在向1280℃以上努力,目前已处于国内领先水平。风量升至6450m3/min,透气性指数稳定在4100以上,并有稳步升高趋势,炉况稳定性大大增强。同时,3#高炉富氧率也同步提高,目前已达到4.5%的水平,为大喷煤条件下保证理论燃烧温度奠定了基础。由于炉缸活跃,理燃合理,铁水质量保持较高水平,一级品率稳定在92%以上,铁水温度保持在1520℃以上,为后道
工序提供了优质原料。到2010年6月底,迁钢3#高炉焦比水平已经突破280kg/t。4 结语 迁钢3#高炉开炉达产的实践经验表明,优质的、稳定的原燃料质量对炉况顺行非常重要。开炉
阶段焦炭负荷较轻,但原燃料质量的波动也很容易导致炉况失常,大高炉尤其如此。随着高炉大型化趋势的发展,要进一步提高与之相适应的原燃料质量
管理,为大型高炉的长期顺稳提供坚实的支撑。 (来源:炼钢)
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。