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能耗达全国领先水平的烧结矿工序

发布时间:2009-03-24 07:34 作者:互联网 来源:
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武钢炼铁总厂烧结矿工序坚持以自产蒸汽代替外网蒸汽,强化能源管理降低电耗,取得可喜成效。2008年烧结矿工序能耗为59.64kg/t,与上年同比降低成本1.45kg/t,创该厂历史最好水平,实现了公司提出的烧结矿工序能耗破6
武钢炼铁总厂烧结矿工序坚持以自产蒸汽代替外网蒸汽,强化能源管理降低电耗,取得可喜成效。2008年烧结矿工序能耗为59.64kg/t,与上年同比降低成本1.45kg/t,创该厂历史最好水平,实现了公司提出的烧结矿工序能耗“破6见5”目标,已步入全国冶金烧结系统工序能耗特级单位先进行列,居全国烧结系统领先水平,全年工序能耗降低创效益2690万元。
去年,该厂注重发挥三烧、四烧自产蒸汽的生产能力,以减少公司外网蒸汽的消耗量,降低蒸汽消耗。严格能源管理,降低能源消耗,坚持执行大型风机开、停的管理制度。与上年相比,抽风机空转时间减少了30%,节约了大量电能。同时,该厂还严格环冷鼓风机的运转台数,降低电能消耗。切实加强对计量仪表的监控、校对,保证消耗数据的准确,消除了因计量失真而产生的消耗虚增的现象,保证了能源消耗达到公司考核目标。
(来源:钢铁产业


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