降低钢铁原料的消耗的工艺技术
发布时间:2010-01-12 08:55
作者:互联网
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控制良好的终点渣况,及时更换出钢口砖和规范过程维护,同时注意后大面的喷补,强化加球小车的维护调整和加球操作,始终关注挡渣球的质量状况,确保炉内钢水出尽出完的同时合理有效控制下渣,减少钢水氧化和提高合金收得率
控制良好的终点渣况,及时更换出
钢口砖和规
范过
程维护,同时注意后大面的喷补,强化加球小车的维护
调整和加球操作,始终关注挡渣球的质量状况,确保炉内钢水出尽出完的同时合理有效控制下渣,减少钢水氧化和提高
合金收得率。 改进吹炼
工艺,降低喷溅损失,为消除或减轻喷溅采取了以下措施a.适当提
高炉容比,在对
转炉扩容的
基础上对转炉炉衬结构进行改进,
工作层全部采用
镁碳砖炉衬,减少了炉衬厚度,从而增加了炉内有效容积,同时采用合理的炉型结构,以利于喷溅物的反射。b.合理控制转炉装入量和控制
造渣料用量,以便减薄渣层。根据炉龄和炉衬情况采用分
阶段定量装入法,在炉役前期适当减少装入量,
保证炉内有效工作容积。c.改进化渣工艺,保证前期化好渣,在二批造渣料加入前后,通过提前成渣的方法,将
泡沫渣的高峰期前移,以便与
脱碳的峰值时刻错开。d.在脱
碳的高峰期到达之前,暂时提高枪位,然后再将其平缓地恢复到正常值。e.吹炼终期采用压枪位操作,加强熔池搅拌,保证终点钢水成分和温度的均匀,同时降低
炉渣氧化性。改进其他配套工艺,创造良好的降低
钢铁料消耗条件a.提高混
铁炉炉膛温度,保证
铁水温度在1200℃以上;b.引进出钢下渣检测装置,防止
钢渣进入钢包内,提高合
金收得率、降低钢水氧含量;c.改进中间包浸入式
水口,降低连铸
中废;d.改进连铸火焰
切割装置和气源类型,通过减少割缝以降低
钢铁料消耗;e.调节钢水成份,保证钢水
流动性和可浇性,确保连铸
生产稳顺,减少钢水损失和回炉。(钢讯)
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。