马钢破解 “烧结烟气脱硫”世界难题
发布时间:2010-07-21 07:08
作者:互联网
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“
烧结烟气
脱硫项目建成投产后,每年可减少SO2排放3536吨,脱硫效率达到80%以上,可直接减少排污费约446.6万元,具有显著的
社会效益和环境效益”。7月7日上午,马鞍山环保世纪行记者采访团来到
马钢第二
炼铁总厂采访,该厂厂长助理吴朝刚指着不远处的
烧结机,向采访的记者介绍了烧结烟气脱硫项目建成投产后取得的双赢效益。 马
钢第二炼
铁总厂现有2台300㎡烧结机,年产合格
烧结矿约670万吨,由于烧结原料及
燃料中含有大量的硫,烧结过程中会产生大量的SO2、SO3等酸性气体,随
系统烟气直接向大气中排放。 烧结烟气脱硫为世界难题,其排放气量大,二氧化硫浓度低,难以处理。为了
控制二氧化硫排放总量、实现减排目标,马钢选用了
西门子奥钢联MEROS烧结烟气脱硫
工艺,首先在第二炼铁总厂1#烧结机上实施了烧结烟气脱硫。该工程共
投资1.2亿元,2009年9月投入试运行。 MEROS烧结烟气脱硫工艺在脱硫过程中还可去除烟气中的二恶英、
重金属等,能达到世界先进排放
水平。 2010年7月1日,马鞍山市环保局对该项目进行了验收,验收监测的各项
指标达到或超过了设计值,脱硫效率能达到80%以上。该项目建成后可大大降低烧结烟气中SO2的排
放量,在
改善马鞍山城区大
气质量、实现
企业洁净高效
生产等方面起到了重要作用,具有显著的社会效益和环境效益。 “今后,我们将进一步推广烧结烟气脱硫技术。马钢迅速扩大,从当初300万吨的
产能发展到现在的1500万吨,环保压力大,为此,企业今年在节能减排方面还立了一个5000万元的项目”。马钢能源环保部副
经理汪为民说。(来源:518
钢铁网新闻资讯)
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。