创大钢铁,免费钢铁商务平台

购物车(0)

创大钢铁首页

现货行情

综合指数

创大多端推广
您的当前位置: 首页 > 钢百科 > 冶金建设 > 节能环保

保障脱硫成果转化率的中试试验

发布时间:2011-07-26 05:56 作者:互联网 来源:
41
鉴于烧结矿成分的复杂性和生产工艺的差异性,烧结烟气脱硫远比电厂烟气脱硫难度大。抛开处理介质的理化和烟气特性,单纯比较市场上用于电厂锅炉的干、湿法脱硫技术没有太大意义。烧结烟气脱硫被列为我国《2007年~20
鉴于烧结矿成分的复杂性和生产工艺的差异性,烧结烟气脱硫远比电厂烟气脱硫难度大。抛开处理介质的理化和烟气特性,单纯比较市场上用于电厂锅炉的干、湿法脱硫技术没有太大意义。烧结烟气脱硫被列为我国《2007年~2020年中国钢铁行业科技发展指南》中的重点研发课题,开发一套经济可靠、技术先进的烧结烟气脱硫专项技术,对于宝钢乃至全国钢铁企业的烧结烟气治理都具有重要意义。
独特气喷旋冲工艺确保脱硫效果
2005年,宝研究院在国内率先开展烧结烟气脱硫技术研发,他们根据烧结烟气的特性,对国内外各种脱硫技术进行了深入对比分析,选定石灰石-石膏法工艺路线为研发基础,开发了气喷旋冲烧结烟气脱硫工艺。
脱硫原理决定方案可行性
待处理的烧结烟气经增压风机升压后,首先进入吸收塔前的冷却预处理装置,与冷却工艺水和冷却浆液接触,随后进入气喷旋冲吸收塔,烟气经气喷旋冲装置由气喷管下部的气喷孔高速喷入吸收浆液中。由于特殊的气喷管结构和阵列形式,使得喷出的烟气在浆液中发生剧烈的对冲剪切、旋转、破碎,从而进行充分的气液传质,并发生化学吸收反应,同时烟气中残留的烟尘等污染物也在这一过程中被进一步除去。反应后生成的亚硫酸在吸收塔下部浆液区,与氧化风机鼓入的氧化空气作用,被强制氧化成硫酸钙,进而结晶生成膏。烟气在吸收塔塔浆液区被弥散成微细气泡,在三相传质反应过程中得以净化,直至气泡上升至液面处破裂,完成净化过程。经过组合式除雾器前后两级的粗、精气液分离作用后,净烟气达到设定指标要求,由烟囱排放。
关键设备确保脱硫效果
针对烧结烟气HF、HCl、重金属、碱金属等含量多、腐蚀性强、易黏结、易结垢,他们在吸收塔前设置一冷却预处理装置,以降低入塔烟温,保证吸收塔的安全性,并为脱硫反应创造最佳的反应温度条件,有效解决了传统工艺易堵、降温效果差等问题。他们将重属、碱金属和一部分烟尘除去,防止了吸收塔内的堵塞、结垢,并保证了石膏品位;通过脱除烧结烟气中大部分HF、HCl,减轻了对吸收塔等后续设备的腐蚀。
针对烧结烟气量波动大,一般的喷淋塔、循环流化床等很难适应这一难题,他们采用空气动力学原理,将脱硫装置开发设计为气喷旋冲吸收塔。浆液为连续相,气体塔体从中部进入,经气喷旋冲装置喷出成为离散相进入液相,气液两相强烈旋冲、扰动、高效传质,对烟气波动的适应能力强,脱硫、除尘效率高,吸收反应一次完成,浆液不需循环,功耗小,同时,脱硫副产物石膏结晶好、粒径大,便于综合利用。
他们开发了吸收塔外水平烟道式两级除雾器,净截面流速高,结构紧凑,除雾内件制作加工方便,便于冲洗且阻力损失小。与吸收塔上部的空塔结构形成组合式除雾器,出口烟气中液滴含量小于75mg/Nm3。
中试试验提供可靠依据
烧结脱硫中试装置建于宝钢不锈钢分公司3号烧结机旁,设计处理烟气量9万m3/h,于2006年10月底投运。在实际烟气条件下,他们针对不同工况开展了全面试验研究。主要包括各种条件对系统压力影响的试验;脱硫效率影响因素正交试验;烟气冷却预处理、气喷旋冲装置的性能试验与开发,为工程建设提供成套工艺设计和非标设备设计参数;针对性的各种防腐材料挂片实验,开发出两种适合烧结烟气脱硫的专用防腐胶泥,为工程选材提供依据;各种条件下系统稳定运行攻关研究,形成运行控制成套技术;石膏理化性能分析对比试验,为后续利用提供依据;废水成分分析。他们形成了50多万字的烧结烟气脱硫整套技术资料,18项专利组成的专利包和15项企业技术秘密。
工程化应用取得显著成果
宝钢组织召开了烧结脱硫专题评审会议,与会专家对该工艺技术给予了充分肯定,宝钢决定在其4台大型烧结机烟气脱硫工程中进行产业化应用。在工程化应用过程中他们开发了系列关键技术,包括工程热力学系列模型与计算、冷却方案;气喷旋冲装置数值模拟、结构方案、加工技术开发;工程放大浆液扰动和强制氧化技术开发、工程方案;工程系统防腐的研发方案;吸收塔上部结构动力学模型与除雾器工程方案;大工程系统防结垢、防堵技术和系统运行控制方案;系统调试方案与运行技术规程;应急预案技术开发与有关技术规程;工程烧结脱硫石膏质量监控及资源化利用方案;大型烧结脱硫工程废水处理技术的开发;工程建设技术支撑以及系统调试、运行及问题处理,他们在工程化过程中共申报专利8项和技术秘密20项。
工程化应用情况
目前,该技术已在宝钢内部4套烧结脱硫工程中成功应用,如梅钢3号180平方米烧结机全烟气脱硫工程、不锈钢分公司1号224平方米烧结机全烟气脱硫工程、宝钢分公司3号495平方米烧结机全烟气脱硫工程和2号495平方米烧结机全烟气脱硫工程。
以梅钢脱硫工程为例,在线监测数据的处理烟气量平均为61万Nm3/h,烟气进口SO2浓度平均为1500mg/m3,出口SO2浓度平均在70mg/m3,脱硫率达95%。人工监测SO2平均浓度及脱硫率与在线自动监测数据相吻合。烟尘净化效率人工监测的平均进口粉尘浓度为362mg/Nm3时,出口粉尘平均浓度为31.6mg/Nm3,平均效率达88.5%。SO3去除率≥50%,HCl去除率≥80%,HF去除率≥90%。本工艺对NOX和具有较高的脱除效率,实测结果表明,NOX脱除率约30%~50%,脱除率约为40%~60%。烟囱出口处低温冷凝形成“白雾”,梅钢实测“白雾”冷凝液滴的pH值为6.0左右。实际运行系统阻损约为3.2KPA,钙硫比为1.03,与设计值一致。系统的平均电耗为2190kWh,小于2800kWh的设计电耗;系统平均水耗为32.2t/h,废水产生量2.5t/h,小于33t/h和3t/h的设计水耗和废水排放量。废水送厂内综合废水处理系统处理后回用。经检验,正常运行下脱硫石膏中CaSO4·2H2O的平均含量为90.02%,含水率在10%左右,全部售给建材厂。
技术应用成果
宝钢采用气喷旋冲烧结烟气脱硫工艺装备的3套大中型烧结烟气脱硫工程,截至2010年底,累计减排SO23.35万吨,减排粉尘1820多吨,总经济效益1.03亿元,显著改善了区域环境。作为国内投运时间长、运行稳定、技术经济性优良的烧结脱硫成套工艺和装备之一,该技术在行业内起到了示作用。
(来源:中国冶金报)


备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站欢迎各方(自)媒体、机构转载引用我们文章(文章注明原创的内容,未经本站允许不得转载),但要严格注明来源创大钢铁;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
相关现货行情
名称 最新价 涨跌
高线 3920 -
热轧平板 4620 -
低合金中板 4090 -
镀锌管 5390 -
槽钢 4080 -
热镀锌卷 5140 -
热轧卷板 11300 -
冷轧无取向硅钢 5000 -
圆钢 3840 -
硅铁 6600 100
低合金方坯 3580 -
铁精粉 890 -
二级焦 2360 -
铝锭 20550 -60
中废 2085 0