稳定焦炭M10的技术措施
发布时间:2011-09-23 06:00
作者:互联网
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M10即为
焦炭的耐磨
强度指标,它的好坏反映了焦炭耐磨
能力的大小,它对焦块处于
高炉块状带
阶段,焦块与焦块、焦块与
矿石、焦块与炉壁之间,在自上而下移动中的
磨损有良好的
模拟性。焦炭M10对高炉冶炼的影响比较明显,焦炭M10
范围在7.47~9.04%和7.47~8.00%时,焦炭M。每增加0.1%,对高炉的利用系数和
焦比的影响程度不大,但是,当焦炭Mo范围在8.O0~9.04%N~,焦炭M。每增加0.1%,对高炉的利用系数和焦比的影响就十分的明显,高炉的利用系数降低0.41%,焦比增加1.43kg/t。针对
焦炉炉温波动较大这一现状,加强了对
炼焦生产过程的
控制,尤其是对焦炉炉温调火控制,提高炼焦生产
工艺技术
水平和确保设备稳定高效运转率,减少
煤气倒换频率,完善煤气倒换预警制度,将因倒换煤气对生产和质量造成的影响降低到最小程度。炼焦速度通常是指
炭化室平均宽度与结焦时间的比值,炼焦速度反映炭化室内煤料结焦过程的平均升温速度,根据结焦机理,提高升温速度可使塑性温度间隔变宽,
流动性改善,有利于改善焦炭质量州。针对老区炼焦生产结焦时间较长,对焦炭强度指标Mto影响较大这一状况,采取的措施是提高焦炭
产量,结焦时间由最长的27h逐渐缩短25h,23h,最后缩短到20h,由于提高了炼焦速度,使得焦炭塑性温度间隔变宽,流动性改善,焦炭M。质量指标得到了较好的改善。由于湿熄焦工艺会使焦炭内部结构中产生很大的
热应力,焦炭表面网状
裂纹增多,同时发生剧烈的
水煤气反应,焦炭表面
气孔增多增大,焦炭表面耐磨性降低,即焦炭M10上升。湿熄焦工艺还有低水分熄焦和压力蒸汽熄焦两种改进工艺,虽然在某些方面弥补了传统湿熄焦工艺的不足,但还不能从根本上解决焦炭质量变差的问题。
干熄焦T艺就很好的解决了这个问题。干熄焦过程中焦炭缓慢
冷却,降低了内部热应力,网状裂纹减少,
气孔率低,因而其转鼓强度提高,
真密度也增大。干熄焦过程中焦炭在于熄炉内从上往下流动时,增加了焦块之间的相互
摩擦和碰撞次数,大块焦炭的裂纹提前开裂,强度较低的焦块提前脱落,焦块的棱角提前磨蚀,这就使
冶金焦的
机械稳定性改善了,并且块度70mm以上的大块焦减少,而25~4Omm的中块焦相应增多,也就是焦炭块度的均匀性提高了,M40升高,M10下降,有利于高炉生产顺行。这也是为什么
重钢新区焦炭质
量比老区焦炭质量好的一个重要因素。(来源:重
钢科技)
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。