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冷轧带钢表面黑斑缺陷的成因及控制

发布时间:2010-09-08 07:33 作者:互联网 来源:
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带钢表面的乳化液去除不干净,在退火后极易形成黑斑缺陷,严重影响带钢表面质量。分析认为有以下原因:1、退火基板冷硬卷板型冷硬卷板形质量会明显影响到退火加热过程中的乳化液挥发,如带钢存在中浪,浪形就十分不
带钢表面的乳化液去除不干净,在退火后极易形成黑斑缺陷,严重影响带表面质量。分析认为有以下原因:
1、退火基板冷硬卷板
冷硬卷板形质量会明显影响到退火加过程中的乳化液挥发,如带钢存在中浪,浪形就十分不利于层间乳化液的挥发。
2、带钢表面粗糙度
粗糙度越大,钢卷层与层界面间隙增大,有利于乳化液的挥发。
3、轧制成品道次卷取张力
降低卷取张力,增加了层与层之间的间隙,保护气体在钢卷层间流动,可保证乳化液的充分挥发。
4、乳化液挥发性
乳化液良好的热挥发性可以大大降低冷轧卷产生黑斑的几率。
5、退火工艺
退火工艺中,合理的吹氢工艺可以减轻冷轧卷黑斑缺陷。
6、带钢表面残留氯离子
漂洗时处理不干净,氯离子残余在带钢表面,会发生电化学腐蚀,会生成黑色的Fe3O4。
因此控制措施为:
1、改善冷硬卷板形
根据板形对退火后带钢表面质量的影响,退火基板轧制时应采用微边浪轧制。
2、优化工作辊粗糙度
轧机工作辊粗糙度为0.8-1.0μm较理想。
3、优化轧制成品卷取张力
卷取张力取值围20-40Mpa较合适。
4、合适乳化液
乳化液应适当降低乳化液的浓度,尽量避免在轧制油中混入低链烃油类,以提高挥发性。奎克N680-2DPD乳化液效果较好。
5、调整轧机乳化液吹扫系统
增大吹扫压力,防缠导板气墙的间隙合理控制,确保气墙压力,防止压力不足乳化液滴落到带钢表面。
6、控制氯离子
氯离子浓度应小于20mg/L;工艺段挤干辊正常挤干,避免带钢表面残留氯离子;加快钢卷流通,避免钢卷长时间堆放,形成腐蚀,导致黑斑。
(紫焰)

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