湘钢120吨转炉一次除尘RSW环缝喷嘴布置改进成效
发布时间:2013-06-28 05:36
作者:互联网
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湘钢宽厚板厂120t
转炉一次除尘为OG湿式,
系统存在风机叶轮粘灰严重,运行周期只有7天左右、烟气捕集率低、二级文氏管阻损过大、设备易结垢堵塞等问题,清污维护
工作困难,维修量大。 这些问题客观上与转炉扩容、提高供氧
强度等有关,还与环缝文氏管的
喷嘴布置不合理有关。该系统采用RSW环缝文氏管,与其他同类设备设计只用1个喷嘴不同,设计采用6个水喷嘴,布置在喉口上部全部顺流喷水。一方面,在高速湿烟气流的冲击之下,喷嘴设计的
喷射角显著减小,存在部分脏烟气与喷水不混合或混合不充分;另一方面,由于采用顺流喷,喷水方向与烟气流动方向和速度相一致,水气间的相对速度差很小,水颗粒的雾化效果不好,喷水不能完全均匀覆盖锥体和壳体内表面,导致表面不同程度积灰,有的转炉甚至出现堵死喉口的
事故。 根据技术交流和反复的分析研究,决定利用平常定修改进喷嘴的布置,将部分喷嘴改成向上逆喷,与烟气流动方向相反,喷水与烟气流动的速度差为两者的速度之和,这样就利用了烟气流辅助雾化水的效果;同时逆喷后,使锥体和壳体内表面都消除了无水死区,在提高除尘效果的同时,缓解了频繁积灰的难题。现场改进取得了满意的效果:大大降低了OG系统的结垢速度,OG清理周期延长70%;放散黄烟减少, 排放达标,与改造前比较降低5-6倍,
改善了
生产和周边环境质量;风机叶轮积灰减少,清灰时间大大减少,全年停机次数减少39次,可节省风机检修费用超过30万元。(来源:
钢铁产业)
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。