宝钢首台煤调湿装置显成效
发布时间:2009-03-06 07:54
作者:互联网
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日前,
宝钢分公司炼铁厂传来喜讯:宝
钢首台
工业化运行的
煤调湿装置已持续稳定运行一个月,各项
工艺指标均达到或超过设计要求。据悉,该装置投运后
生产每吨
焦炭可节约能耗6千克标煤,年降低
成本约4000万元。以煤调湿装置的“稳定顺行、降本节能”为
工作目标,炼
铁厂在投产初期就成立了由生产、设备、施工三方组成的全天候保驾体制,及时捕捉和发现设备、施工问题,确保煤调湿装置的稳定运行。同时,针对该装置为国内首家上线、可
借鉴经验几乎为零的现状,炼铁厂成立了工艺设备技术攻关
团队,结合工艺设计参数及实际工况变化,群策群力、协同共进,使各项参数在一周内达到设计要求。炼铁厂还不断优化煤调湿工艺
控制、
焦炉加
热控制及装煤操作,充分挖掘煤调湿工艺的质量
改善、节能降耗和降本增效的三重潜力。目前,煤调湿装置投运后节能降本成效已初步凸现,焦炭平均
粒度和冷态
强度等质量指标得到改善;焦炉单孔装煤量有所增加,全焦
产量和焦炉煤气产量相应提高;软
沥青和焦炉煤气等能源
单耗下降明显,有效降低了生产成本。(来源:宝钢日报)
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。