宝钢股份根治炼钢石灰石泥饼出厂难题
发布时间:2017-07-31 19:18
作者:互联网
来源:
63
经过一年多的探索实践,
宝钢股份彻底根治了炼
钢石灰石泥饼出厂处置难题,实现100%返
生产循环利用,环保
经济效益双丰收。
石灰石是炼钢生产中的重要辅料。宝钢股份在投产之初,配套引进了
新日铁活性石灰
回转窑技术。该
工艺在清洗石灰石过程中,会产生大量石灰泥浆,需集中收集后出厂填埋处理。每年,石灰石泥饼产生量占宝钢股份年出厂无价污泥量的四分之一。2005年起,宝钢股份结合电厂
发电机组
脱硫改造,实施了炼钢石灰石泥饼的综合利用
项目,成功消化了近60%的炼钢废弃石灰石泥饼。近年来,国家及地方对钢厂废弃物的环保处置要求愈发严格,石灰石泥饼出厂填埋处置困难,且处置费用日益高涨。每年仅石灰石泥饼的出厂处置费用,就需花费2000多万元。2014年,炼钢厂在
公司能环部、制造
管理部、宝钢发展、中冶宝钢技术等的大力支撑下,以剩余40%石灰石泥饼的综合利用为重点,组织一线
员工对石灰石泥饼返生产利用进行协同攻关。2016年,该项目自主攻关
团队利用炼钢厂现有厂房,完成了石灰石泥饼压球设备的安装与调试,先后成功进行了批量压球试验、返
转炉使用试验等,为大批量返生产利用打下了
基础。随着石灰石泥饼大批量返生产利用的深入推进,今年宝钢股份将全面实现炼钢石灰石泥饼“零出厂”。
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。