邯宝炼钢厂优化“双RH”模式炼好钢
发布时间:2020-01-11 23:03
作者:互联网
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邯宝炼
钢厂深入贯彻落实集团要求,围绕新任务、新
指标,通过强化全员质量意识,加强质量
管理,加大质量攻关,全面提升钢水质量。为提高
生产过程质量稳定性,该厂持续优化“双RH”生产组织模式,以提升高端
产品订单兑现率为目标,突出重点产
品质量过程
控制。
转炉工序从降低转炉终点氧、固化使用物料入手,加强冶炼前确认
工作,确保为精炼提供
优质钢水。连铸工序通过优化、固化换
水口封锁、加强RH顶渣成分化验,进一步优化顶渣改质,确保连铸工序稳态浇铸。精炼工序通过优化RH精炼真空槽处理位槽温,
保证槽温控制在950摄氏度以上,使槽内
冷钢量进一步降低,减少对下炉次钢水的污染,从而为产品质量提升奠定
基础。该厂将质量工作重心下移至操作
班组,推行班组质量员建设制度,确保本班组质量问题的当日分析率达到100%。同时,推行冶炼前确认工作制,在
汽车板和X52、700L冶炼时要求负责人签字确认,从而预防批量质量问题的发生,减少质量损失,营造“人人落实质量制度,人人关心产品质量”的良好氛围。该厂组织技术人员认真分析
品种钢订单
和钢种比对工作,对相近钢种的生产任务进行梳理和排产优化,通过强化转炉底吹攻关、细化炉衬维护攻关等举措,不断提高转炉工序终点命中率,降低转炉终点氧、钢包顶渣厚度控制在100毫米以下,使钢水符合RH精炼生产条件。通过开展RH精炼与连铸机
产能匹配攻关,进一步降低连铸中间包烤包准备时间,从而实现DC06等钢种单浇次6炉后倒包
作业,使RH精炼实现连续生产,提高作业率达到90%以上。
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。