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攀钢炼钢厂全流程钢铁消耗创历史新低

发布时间:2009-07-10 07:25 作者:互联网 来源:
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6月4日,从新钢钒炼钢厂传来喜讯,该厂5月份全流程钢铁料消耗首次降到1140公斤/吨钢以下,创下了1139.32公斤/吨钢的历史新低,贡献降本增效近500万元。钢铁料消耗是炼钢厂第一大成本指标,占炼钢总成本的77%左右。5
6月4日,从新炼钢厂传来喜讯,该厂5月份全流程钢铁料消耗首次降到1140公斤/吨钢以下,创下了1139.32公斤/吨钢的历史新低,贡献降本增效近500万元。
钢铁料消耗是炼钢厂第一大成本指标,占炼钢总成本的77%左右。5月份,炼钢厂引导干部职工瞄准先进行业对标,坚持两眼向内挖潜,对影响钢料消耗的各个工序和环节进行梳理,细化保证措施,加强生产过程管控力度,重新核定脱硫提钒、炼钢、方板坯各个工序的钢铁料消耗指标。同时,每天通报进厂铁水量与钢产量的对应关系,发现异常现象及时分析应对;优化全流程物流组织,推广“全脱硫、全提钒、全直兑”和“一一对应”工艺,提高单罐脱硫、提钒铁水处理量,减少铁水(半钢)、炼钢区域组罐作业次数,确保生产节奏均衡,提高物流周转效率;加强工艺纪律检查,提高操作质量,有效控制异常事故,提高方板坯单中包连铸浇炉数和定尺合格率。此外,加快科技降耗措施的实施进度,积极推广高效脱硫剂和低成本脱硫剂,优化喷吹、调渣工艺,完善“稳、准、空、停、捞”扒渣操作要点,改进铁水罐罐型,加高脱硫喷吹平台,开展铁水罐底吹气技术研究,减少脱硫渣带铁量和喷溅、扒渣损失;优化提钒、炼钢转炉复吹工艺,加快现代炼钢技术投运步伐,提高提钒转炉复吹炉龄、老转炉一次倒炉命中率和新转炉不倒炉炼钢率;优化新型造渣剂性能质量,改进使用工艺,渣料消耗降到4.5公斤/吨钢,从而减少了随转炉渣流失的铁损;加大转炉污泥、生产性废钢钢渣的回收力度,提高含铁料二次资源的回收利用效率。
(来源:兰格钢铁)


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