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印度比莱钢铁厂轨梁轧机加热炉燃烧效率和产能改造(二)

发布时间:2010-02-12 08:38 作者:互联网 来源:
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设计总气流量为每炉39500Nm3/h,喷射燃烧器的规定气速是95~100m/s。三炉作业时气体流量约为每炉16000~18000Nm3/h,两炉作业时为每炉20000~23000Nm3/h。所有加热炉均运行,规定气速约为50m/s。所有喷射燃烧器的加
设计总气流量为每炉39500Nm3/h,喷射燃烧器的规定气速是95~100m/s。三炉作业时气体流量约为每炉16000~18000Nm3/h,两炉作业时为每炉20000~23000Nm3/h。所有加炉均运行,规定气速约为50m/s。所有喷射燃烧器的加热段和均热段的气体喷嘴均进行了改进,插入了导道减少其有效横截面面积的40%,将气体速度从50~55m/s增至90~l00m/s。导道的大小是通过加热段及均热段计算,在间隙下很容易插入到现有的气体喷嘴中,从而减少气体喷嘴面积约40%。标准管的大小分别是均热段40mmNB,顶端与底部加热区50mmNB。在导道后端,还提供了螺纹帽,允许冷空气进入混合器。尽量减少发生炉逆火和避免预热燃烧空气温度偏高。每当燃气流经喷嘴,在导道内产生很大的吸力。
RSM的加热炉有三段,但没有预热段。在连续与快速轧制之间只有2座加热炉工作,常会造成终温下降,钢坯预热不充分。坯在均热段没有足够的时间使温度均匀化,因为预热不充分,限制了加热炉的产能。在没有提供足够燃烧空气的情况下,即使供应更多的燃气到加热区,在快速轧制时也难以保持终温。因此,除了提供热能输入到预热区,也有必要增加燃烧空气的供应,以确保任何来自加热段炉内的未燃尽燃料的完全燃烧。
三个加热炉经改进后,对提高其热性能的措施进行了研究。修改现有的喷射式燃烧器的燃气喷嘴,增加了气体速度,从50~60m/s增至95~100m/s。增加了气速,提高了气管中的吸力,即从(-)1mmWC提高到(-)6mmWC,从而提高燃烧空气的使用效率,确保燃料的完全燃烧,在烟气中也没有出现一氧化。当进入金属换热器之前,由于消除了燃料的二次燃烧,使烟气温度不会超过500℃。通过提高燃料/热量的利用率,改进了加热炉的热性能,从而降低单位燃料消耗约10%。增加气体速度和控制空气预热温度,使加热炉的逆火出现几率最低。在没有逆火的情况下,使钢坯温度均匀。温度沿着钢坯长度的方向变化,从40~50℃降到20~30℃。向预热段以4000~5000Nm3/h的流量输入额外热量;增加了20%加热炉的产能。即使轧制速度更快,通过保持800~900℃的终温,使加热炉的产能从17~18块/h(70~75t/h)增至20~22块/h(80~90t/h)。钢坯表面和核心温度通过数学模型预测,有助于为所需的生产速度保持最佳温度制度。根据该模行,推进速率为20块/h,钢坯核心和表面之间的温度差约为15℃。推进速率为25块/h时,温差增至30℃。
通过改进现有的喷射式燃烧器,提高了加热炉的热性能。通过改善注入效应提高混合燃气热值,从而提高了燃烧空气利用率。在较高轧制速度下,创建新的预热段控制终温,使用传热数学模型优化热工制度。对三座加热炉进行了改进,通过有效的燃料燃烧,节能10%,增加加热炉产能20%。两座加热炉一起运行,可满足轧制高峰期的需求,大约能节约1亿美元。
(来源:世界属导报)


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