高拉速下37Mn5钢连铸圆坯内部质量控制研究
发布时间:2017-09-12 06:39
作者:互联网
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37Mn5
钢是
生产J55级
石油套管的专用钢,广泛应用于
石油化工行业。石油套管是石油钻探的重要器材,由于
工作环境极为恶劣,对
钢管的性能提出了非常严格的要求,若套管由于某种意外发生损害可能会造成整口井的减产甚至报废。石油套管采用圆坯穿管成材,对铸坯的中心质量要求严格,铸坯的中间
裂纹、中心
缩孔以及
疏松等
缺陷都会严重影响套管的质量。北京科技大学的学者针对φ200mm37Mn5钢圆坯高拉速下铸坯存在的内部裂纹、中心缩孔与中心疏松等缺陷,结合生产实际分析得出
过热度高、结晶器
电磁搅拌
强度偏小、二冷
工艺及
喷嘴布置不合适是引起铸坯质量问题的主要原因。通过建立经
射钉及测温试验验证的凝固传
热模型与采用高斯计测量电
磁搅拌
磁场的分布特征分别对二冷工艺制度和结晶器电磁搅拌参数进行优化,同时对二冷区喷嘴布置进行改进。结果表明:对于φ200mm断面37Mn5钢连铸拉速从1.4m/min提高到1.8m/min,铸坯内部质量明显
改善,内部裂纹消失,中心缩孔和中心疏松均为0.5级,若
过热度大于30℃,仍存在比较严重的中心缩孔。(素年)
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。