优化TWNiCrMo850轴坯生产工艺降低生产成本
发布时间:2009-01-20 10:00
作者:互联网
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10--12月份,东北特
钢集团抚顺基地
锻造厂在
生产TWNiCrMo850轴坯时,创新生产
工艺,在
保证产
品质量的前提下,将原来两墩两拔成材工艺改为一墩一拔,并想方设法减少该
产品的
退火时间,从而大大降低了该产品的锻造
成本。TWNiCrMo850轴坯是韩国一家
公司订购的产品,用于风力
发电机。该产品总长3.02米,直径650mm-850mm,产品质量要求高。为了保证产品质量,抚顺基地在以往锻造该产品时,采用两墩两拔成材工艺,生产成本高,且退火时间
需要200多个小时,生产周期长、效率低。为了提高这一产品的生产效率,降低成本,抚顺基地锻造厂、技术部的相关人员对TWNiCrMo850轴坯的生产工艺展开技术攻关。技术攻关主要分两个部分,一是将两墩两拔成材工艺改为一墩一拔;二是优化退火工艺,减少退火时间,降低
煤气消耗,缩短生产周期。在采用一墩一拔工艺后,抚顺基地生产TWNiCrMo850轴坯的效率提高了30%以上,并减少了一次加
热时间。据测算,这样可降低吨钢煤气消耗380立方米。在减少退火时间方面,抚顺基地锻造厂及时根据轴坯的氢含量
调整退火工艺曲线,使得TWNiCrMo850轴坯的退火工艺曲线不断被优化。11月份,该产品的退火时间比9月份已减少了80小时,这样又降低吨钢煤气消耗540立方米。(来源:东北特钢)
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。