杭钢节能降耗多措并举见成效
发布时间:2010-10-09 07:45
作者:互联网
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70
面对当前严峻的用电形势,一场节能降耗攻坚战迅速打响。无论是
生产组织、
工艺创新,还是日常
管理等各个方面,集团
公司正在千方百计挖潜力,多措并举节能降耗,确保打赢这场攻坚战。集团公司成立了用电
领导小组,要求各单位结合实际,做好节电用电分析、
工作指标分解等工作,制定并执行切实可行的用电
控制措施,围绕“生产组织合理
经济运行、
保证铁钢材合理匹配”这一重点,按照
计划组织生产、检修等工作,确保生产组织的稳定高效。中国重型
机械综
合资讯生产处加强与销售处的
沟通协调,做好产销有机衔接,优化生产组织计划。通过提高
钢坯热装比,控制合适的精炼比,优化坯型与
品种、轧线的匹配,控制轧制
产量低、
产品附加值不高的品种数量等,积极为生产单位的高效低电耗生产组织创造条件。中国重型机械综合资讯t~$sK5w
炼铁厂结合生产计划及节电技改
项目实施情况,加强用电管理,控制用电,提高电能利用率。该厂充分发挥变频优势,降低单机消耗。继1号、2号
高炉炉前除尘风机和
喷煤煤粉风机实施变频改造后,该厂又对老
烧结主抽风机、3号高炉炉前风机进行了变频改造,实现了变频调速控制。据悉,1号高炉炉前除尘风机高压变频改造前,炉前除尘风机每天耗电4.3万度,使用变频技术后,每天耗电量仅为2.65万度,节电率达到33.5%。2号高炉炉前除尘风机和喷煤煤粉风机进行改造后,节电也达到30%以上。炼铁厂还不断探索新的操作方式,减少能源消耗。比如以往高炉在送风前,风机要提前一个小时开启,现在缩短到提前半小时开机,减少风机空转时间。该厂还利用3号炉中修,对厂房和室内照明采用了节能灯具,现场
电动机尝试采用了节能、高效型的新
电机。3号炉还配置了鼓风除湿装置,预计可平均降低
焦比5公斤/吨,全年节焦2520吨。中国重型机械综合资讯BtSyDy#EMl3CM0
转炉厂加强生产组织管理,严格按照炉机匹配来组织生产,强化内部
工序衔接,稳定生产节奏。该厂积极在工艺创新上下功夫,在保证质量的前提下,通过生脱氧、快速造
白渣、
精炼渣循环利用等措施优化精炼工艺,缩短精炼时间。在精炼渣循环利用过程中,通过减少通断电次数,降低精炼电耗。运用低温快注工艺,稳定生产节奏,在提高产
品质量和台时产量的同时,也起到了一定的节电效果。该厂还大力推广
标准化、规
范化
作业,强化操作
执行力度,减少
钢水回炉数、废品量,提高冶炼命中率,稳定钢坯质量,以降低能耗。按照5S设备管理,加大设备巡点检,减少设备
事故发生率,避免电量无为损耗。电炉公司在限电、限产的生产组织模式下,通过多种途径开展节能降耗工作。在初炼炉按照每炉钢35吨
铁水的前提下,优化废
钢结构,提高
废钢质量,确保吃铁水后一次进料。前期加大供氧
强度,适当减小供电档位,熔清
碳高时,停电供氧,多喷碳,利用碳氧反应提高温度,同时造好
泡沫渣,减少电耗损失。同时,科学组织生产,在确保质量的前提下,快速、严密、高效地缩短整个生产
流程。控制生产节奏,尽量少换中间包,提高中包连浇炉数。合理使用钢包,尽量减少
冷钢包、周
转包的使用,充分利用钢包余
热,降低放钢温度。合理安排检修停炉,使工艺停炉和设备检修停炉相结合。(来源:
杭钢)
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。