3.5 MVA中低碳铬铁炉衬损坏原因及维护措施
发布时间:2008-12-04 18:11
作者:互联网
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在中
低碳铬铁合金电炉炉底上应用新型耐火材料
镁质捣打料替代
镁砖,解决了炉底损坏较快的难题,使中低
碳铬铁电炉炉衬寿命较以前提高2.5倍左右。但由于炉墙及出
铁口仍采用镁砖砌筑,其损坏速度远大于炉底,从而严重制约了炉衬寿命的进一步提高。中
钢集团吉林铁
合金股份有限
公司三分厂有3.5MVA敞VI式精炼电炉309#、310#两台,采用
硅铬热装法
生产中低碳铬铁。用捣打料替代镁砖制作炉底始于2000年下半年,炉墙及出铁口流槽仍采用M-
标准镁砖砌筑。其炉衬损坏的主要因素一、炉衬的侵蚀机理1.1物理作用包括
机械冲刷及熔损和
铁水的渗透。在强大弧光和
电磁搅拌作用下,熔池内的
炉渣和铁水剧烈运动,不停地对四周炉墙和出铁口镁砖及炉底冲刷,从而使其损毁。同时,靠近电弧高温区的电极小面炉墙衬砖,在
工作温度超过其自身
耐火度后,就会发生熔蚀,且中低碳铬铁电炉为间断式生产,炉衬炉墙上部和出铁口镁砖由于受急冷急
热作用,在其内部产生的热
应力超过其结构
强度时,就会产生剥落和崩裂,造成局部损坏。用于砌炉所用
烧结镁砖的主要
矿物组成为
主晶相方镁石和基质相镁
橄榄石。高温铁水沿镁砖基质相的软化带渗透扩散,基质相被渗进的铁
水排斥上浮而入渣,同时渗透进的铁水也破坏了主晶相方镁
石的网状结构使其离解上浮,由于出铁口全部为镁砖砌筑,始终与铁水接触,故此种损坏对出铁口最严重,尤其在炉衬后期1.2化学作用原料带入的水分,会使镁砖发生水化作用,反应如下:MgO+H2O=Mg(OH)2(1)此反应为放热反应,并伴随着77%的体积膨胀,从而使镁砖粉化。合
金中的Si、C在高温下会还原镁砖中的MgO,而使其损失,反应如下:MgO+Si=Mg+SiO2(2)MgO+C=Mg+CO(3)在中低碳铬铁冶炼过程中,炉渣
碱度是随着炉料的
熔化而由低到高变化的。
熔炼初期,由于是
硅铬热装生产,炉内温度较高,
铬矿首先与液体硅
铬合金发生反应(放热反应),方程式如下:FeCr204+2[Si]CrSi=FeCr2+2SiO2(4)二、影响炉衬损坏的其它因素2.1硅铬热装对生产的影响液体硅铬温度高、
流动性好,倒入炉内后,立即同炉内残余的液体和四周炉料发生剧烈反应,波动较大,对炉衬产生严重的物理化学侵蚀,其倒入时,可直接对炉底及炉墙冲刷侵蚀。从这几年的生产可知,其对B相后炉墙和两侧出铁口里侧衬砖侵蚀最为严重,多次漏炉
事故也发生在此部位。2.2操作
工艺的影响(1)布料不均309#,31O#炉每台电炉有四个加料管,其中第一、第二两个料管对应两个大面,第三、第四两个料管对应A相、C相两根电极小面,前大面用于加回炉铁等,故常造成布料不均,B相电极后经常缺料,使此处衬砖缺少炉料保护,与低碱度渣初渣接触时间长,且弧光裸露,炉内热量向B相电极方向偏移,致使该处衬砖侵蚀加剧。(2)炉渣碱度不稳定该公司三分厂两台电炉所用
白灰有本公司白灰窑生产的,也有外购的,质量不稳定,
调整频繁,波动非常大,给炉渣碱度的
控制带来了较大的难度。碱度过低,炉墙侵蚀加剧;碱度过高,炉底
热负荷加大,炉底侵蚀快。(3)炉眼倒换不及时炉眼的倒换对中低碳铬铁的生产至关重要,换眼不及时会使炉底出现斜坡,铁液向一侧集中,不但加快炉底侵蚀,而且也加剧了对出铁口衬砖的侵蚀。(4)炉衬材质的影响镁砖虽具有耐火度及荷重软化温度高、耐碱性炉渣侵蚀等优点,但其热膨胀系数大,耐急冷急热性差。而中低碳铬铁电炉间断式生产的
作业方式,决定了不可避免的温度差,使衬砖承受急冷急热的温度变化,必然要产生
裂纹,给液态
金属、炉渣侵入提供了条件,使炉衬损坏。三、炉衬的维护及取得效果3.1炉壳的改造将309#、310#炉两台电炉的炉壳直径分别由原来的5.2m、5.0m增大至5.5m、5.4m,这样不但使炉墙的砌筑厚度增加,而且还扩大了炉膛,利于炉渣或半熔体炉料形成假炉墙,阻止炉衬直接接触铁水及炉渣。同时在薄弱的B相电极后炉壳,打上以B相为中心点,左右延伸弧长各为2m、厚200mm、高1.5m的局部“背包”,内用捣打料填充,使其耐侵蚀性进一步增强。3.2出铁口的改造根据出铁口内侧衬砖随着炉底下移、流铁及热装硅铬合金的冲刷侵蚀,衬砖损坏较严重,特别是出铁口拐角及下颌处,曾出现多次烧穿事故的特点,将出铁口内口径向左右两侧各扩200mm,外口径保持不变,从而使出铁口与炉壳连接的角度变缓,同时也增加了出铁口衬砖的砌筑厚度,提高了其耐侵蚀性。3.3炉底捣制的革新,增加了炉底镁质捣打料厚度(1)炉底先铺10mm厚
石棉板一层,上面平铺100mm粘土粒,做为弹性层。弹性层上平铺一层
粘土砖,其上两侧砌两层镁砖,做为永久层。(2)开始捣打散打料。每次在炉底平铺7t,用
平板振动器均匀打实,体积
密度达2.7~2.8g/cm3。每次打完用
钉耙进行麻面处理后,再进行下一层捣制。(3)炉底捣打1150mm(10层侧砌镁砖厚),侧砌第一层炉墙,再平铺3t散打料,均匀打实,再侧砌第二层至第五层炉墙,之后呈阶梯状顺减砌筑至结束。同时,炉壳与炉墙间弹性层用散打料填充。这样炉底捣打料总厚度为1200mm,增强了炉底的耐侵蚀性。3.4
烘炉的革新选择合理的供电制度,
保证足够的烘炉时间,降低烘炉
功率的上升速度,使烘炉温度均匀上升,以保证炉衬进行充分的水分蒸发和烧结(炉底捣打料需在熔池温度达1600℃,3h以上方能烧结)。3.5控制合适的炉渣碱度合适的炉渣碱度,不仅对炉内还原反应的顺利进行非常重要,而且对延长炉衬寿命也很重要。通过这几年炉底使用捣打料的生产实践,该公司三分厂两台电炉结合自身特点,将炉渣碱度由原来的1.8—1.9调至1.7—1.8,这样既满足了生产
需要,又保证了炉底与炉墙侵蚀速度基本一致;同时及时推料,使布料均匀,防止初渣直接与衬砖接触。3.6准确掌握炉眼倒换时间每天对炉底至少监测一次,及时掌握炉底变化情况。发现两侧出铁口液体深度相差较大时,立即倒换炉眼,保持炉底
水平;同时保持炉底留铁深度100mm左右,避免电极弧光及热装硅铬直接冲击炉底。3.7及时修
补炉墙由于炉底下降速度相对较慢,炉墙的维护就显得至关重要。每班设专人在出炉后对四周炉墙进行观察,并用白灰和废镁砖修补薄弱处,侵蚀严重的地方用补炉机修补。3.8精心维护,减少热停电炉的热停,特别是在熔炼后期,势必造成炉渣、铁水长时间接触四周炉墙,加剧熔蚀作用。同时如热停时间较长,也会使衬砖剥落或崩裂,更易被侵蚀。3.9
保证人炉原料质量该公司三分厂于2003年建立了铬矿
干燥设备,对铬矿进行干燥后人炉,铬矿的含水量从原来的12%以上降至5%以内。同时建立稳定的白灰
供应渠道,严把质量关,保证了白灰的人炉质量。经过维护后,该公司三分厂309#炉、310#炉两台电炉炉衬寿命平均达到180天,平均生产运行2040炉/衬(其中309#炉最长炉衬寿命在2005年高达233天,生产运行2500炉;310#炉最长炉衬寿命在2003年高达212天,生产运行2350炉);每
天平均超产4.468t;单位电耗比原
计划下降89kWh/t;耐火材料消耗比原计划下降3.7倍,同时降低了
劳动强度,综合
经济效益相当可观。(榕霖)
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。