林德-蒂森克虏伯镀锌镀铝线
发布时间:2011-03-31 08:16
作者:互联网
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自90年代以来,通过与
客户的紧密合作,林德
公司的氧燃设备全部安装在加
热炉上。
瑞典奥托昆普公司的尼比厂最初希望提高
不锈钢退火线的
产能,然而,当时炉子已经安装了氧燃燃烧
系统并且可用的实际空间很小。2002年,林德公司安装了第一套紧凑式DFI氧燃装置,这样在没有增加炉子长度的情况下该
生产线产能提高50%。蒂森
克虏伯的
金属覆层线2007年,林德公司为蒂森克虏伯
钢铁公司(TKS)布鲁克汉森厂
镀锌镀
铝线安装了REBOXDFI系统。之前,林德公司已在芬嫩特罗普厂镀
锌线安装了这套系统,使产能从82t/h提高到105t/h,即超过30%。布鲁克汉森厂安装DFI系统后,与芬嫩特罗普厂所取得的效果相当,也使产能从70t/h提高到90t/h。氧燃燃烧系统不仅提高了加热效率(减少了
燃料消耗),而且还很清洁,因此取消了对预清洗段的
需要。此外,新方法使TKS公司可以通过对
工艺的精确
控制来
生产预氧化
带钢。TKS公司芬嫩特罗普厂安装的DFI系统芬嫩特罗普厂的
热轧和
冷轧镀锌板的宽度为650mm~1550mm,厚度为0.3mm~3.25mm。在安装REBOXDFI系统之前,有一个25m长的预清洗段,采用电解清洗及洗涮方法进行预清洗。炉子的总长度为130m,其中预热段为48m。总安装
动力为22MW,17.5MW用于空气-燃料预加热(空气的预加热温度为450℃),4MW用于还原区的辐射管。燃料为
天然气。最大线速度为180m/min,最大生产
能力为82t/h。提高镀锌线产能DFI装置及整个生产线经过最初的调试和随后的优化,生产能力从82t/h提高到109t/h。DFI氧燃装置还烧掉了带
钢处理过程的残留物、颗粒、油脂和油渍,提供带钢清洁度优于25m长电解-冲刷预清洗段处理的带钢,现已将原有的预清洗段拆除。所取得的成效包括通过计算得出的将现有炉子再延长10m才能达到DFI氧燃装置所达到的产能。芬嫩特罗普厂的结果表明DFI氧燃装置的安装减少了燃料消耗,同时减少了废气排
放量。在月
产量达3.6万t的条件下,DFI氧燃装置至少使天然气消耗量减少5%,使NOx排放量几乎减少20%,CO2年排放量减少1200t。控制氧化使用REBOXDFI系统,在特定温度下的氧化率降低了,因为带钢停留时间非常有限。简化了的Wagner模型可以用来解释特定时间和温度下
铁鳞的形成。非常重要的是采用DFI氧燃装置将带钢预热至300℃不会出现与过程氧化相关的问题。在
金属覆层线,薄氧化层在后面的还原区被还原。通过
调整燃烧物的化学计量也可以控制氧化程度,例如将lambda值从1.0调至0.9。已经测出经DFI预热的带钢氧化层厚度为50nm~100nm,即使将带钢加热温度提得更高也是如此。性能良好的还原区是完全能够将这样的氧化层还原的。对于
高强钢,形成很薄的氧化层(如200mm)是有益的,因为在辐射管炉还原后,
纯铁将在表面形成从而使锌的粘着性提高。(来源:世界金属导报)
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。