35Cr3NiMoA钢件的热处理工艺改进
发布时间:2015-01-06 06:14
作者:互联网
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黑龙江北方华安工业集团有限
公司生产的某重要零件,材料为35Cr3NiMoA
钢,由于该钢种的
淬透性好,采用油淬就可完全淬透,从而使钢件整个截面均得到很高的
强度与
硬度,并保持一定的
韧性。根据
产品性能和
工艺性能要求,沿钢件轴向分布的力学性能要求不同:头部要求高硬度;中部要求有高的综合力学性能;尾部要求较低的硬度,以便
热处理后仍能进行切削加工。经过摸索试验最终确定钢件的
热处理工艺
流程为:
冲压→软化
退火→粗加工→
淬火→检测硬度→整体
回火→检测硬度→尾部回火→检测硬度→整体回火→检测硬度→精加工。热冲压后的钢件毛坯,因硬度高,须经软化退火,以
改善其切削加工性能。经最终热处理后,进行钢件硬度、力学性能、
裂纹倾向性检验,穿透试验
项目验收。钢件尾部回火采用感应加热工艺,代替了采用
铅炉加热的原工艺,改善了
工作环境。为满足产品热处理后头部具有足够的强度,心部与整个截面均淬透,整个截面布氏硬度印痕直径按梯度分布,头部布氏硬度印痕直径达到2.9~3.1mm,尾部布氏硬度印痕直径达到3.3~3.6mm的工艺要求,最终采用局部感应回火热处理。最终热处理后力学性能要求为:屈服强度≥690MPa,断面收缩率≥35%。试验用钢件材料为布氏硬度印痕直径达到2.9~3.1mm,化学成分见表1:表1 试验用钢化学成分
元素 | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | P | S |
规定值 | 0.32~0.39 | 0.25~0.50 | 0.18~0.40 | 2.40~2.90 | 1.10~1.50 | 0.15~0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.025 | ≤0.025 |
测量值 | 0.39 | 0.36 | 0.29 | 2.47 | 1.22 | 0.21 | <0.25 | <0.025 | 0.0018 |
钢件在热处理后的穿透强度试验(经复试)后头部出现断裂现象。分析其出现热处理
缺陷的原因是:采用感应加热炉进行尾部回火,钢件表面存在加热区段与非加热区段间的交界带。由于感应加热回火时温度梯度的变化,使钢件体积发生热胀冷缩的变化,造成残余
应力的存在,导致穿透强度试验后在钢件头部出现断裂现象。解决措施:钢件尾部回火后增加一次全弹回火,以消除由于温度梯度而产生的残余应力,热处理后力学性能合格,组织均为回火
索氏体。通过穿透强度试验,结果未出现断裂现象。试验结果表明,尾部回火后增加一次全弹回火可消除由于温度梯度而产生的应力,工艺改进后,经小批量生产考核,产品的质量稳定,通过了靶场穿透强度试验,
保证了产品性能,并利于切削加工。(余冶)
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。