耐蚀性优越的高强度非磁性钻铤用不锈钢的开发(二)
发布时间:2016-09-01 19:04
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3 试验结果及分析3.1
固溶化
热处理后的组织及
硬度观察各固溶化
热处理后的显微组织及维氏硬度的测量结果发现,两个
钢种(开发钢和DNM140)不管固溶化热处理高低,均没有发现
铁素体相,呈
奥氏体单相组织。此外,虽然发现两个钢种在1423K晶粒有些粗大化,但硬度没发现大的差异。3.2 冷态加工后的导
磁率表2是开发钢和DNM140的60%冷态压缩加工后的导磁率测量结果。例如,普通SUS304如进行这种加工,由于生成加工感应
马氏体,导磁率为1.010以上。但是,开发钢即使进行60%冷态加工也与DNM140一样,保持在1.010以下的导磁率,说明奥氏体相稳定。表2 开发钢和DNM140的相对导磁率(在60%冷态加工后)
| 开发钢 | DNM140 |
相对导磁率,16kA/m | 1.002 | 1.002 |
3.3 敏化热处理后的耐晶间
腐蚀性和耐孔蚀性3.3.1 10%草
酸腐蚀试验图1是1373K固溶化热处理后的各钢种的时间-温度-敏化图(TTS图)。DNM140的敏化曲线鼻子尖位于1073-1123K,而开发钢的敏化曲线的鼻子尖位于1123-1173K,敏化曲线的鼻子尖温度升高。认为这是由于N含量增加所致,推测与Thermo-Calc计算
相图的Cr2N固溶化温度上升有关。此外,开发钢和DNM140的敏化时间不同,开发钢的敏化时间长,所以,用增加Mo含量来提高开发钢对敏化的抵抗性。为评价对耐氯
离子的孔蚀性,测量了阳极极化曲线。试验在303K的3.5%NaCl中进行,图2是为参照电极SCE的电流
密度10-4A/cm2时的孔蚀电位(V’c100)。对固溶化热处理材,相对于在3.5%NaCl中DNM140的孔蚀电位480mV vs SCE,开发钢在该溶液的氧化还原电位约900 mV vs SCE以下的电位,没有发生孔蚀,发现大幅度提高了耐孔蚀性。一般添加在
不锈钢中的Mo和N对耐孔蚀性有极好的效果。Mo在钝态皮膜的外层,作为
钼酸存在,防止
氯化物离子的进入,抑制皮膜的破坏。此外,N通过生成铵,使钢表面的pH上升,可以说促进钝态化。认为在Cr-Mn系奥氏体不锈钢的开发钢中,也由于同样的效果
改善了耐孔蚀性。另一方面,对施以1123K×3.6ks的热处理的敏化热处理材,试验钢的孔蚀电位大幅度降低。SEM观察到沿
晶界发生孔蚀,所以,由于敏化热处理导致的Cr系
氮化物析出,在Cr、N的晶界附近浓度降低,所以局部耐孔蚀性劣化。根据上述结果,下面介绍以图1的TTS
线图为
基础,避免
碳氮化物析出,在获得良好的耐蚀性和充分
强度的温度区域,进行
温加工的试样特性。图2 开发钢和DNM140在303K的3.5%NaCl 中孔蚀结果3.4 温加工后的耐晶间腐蚀性3.4.1 10%草酸腐蚀试验开发钢和DNM140进行了10%草酸腐蚀试验。结果是,温加工后,两个钢种均呈台阶状组织,耐晶间腐蚀性良好。3.4.2
硫酸-硫酸
铜腐蚀试验观察JIS G0575规定的硫酸-硫酸铜腐蚀试验后试样的外观发现,两个钢种
弯曲到180度也没有发现
裂纹,开发钢与DNM140一样具有同等的良好的耐晶间腐蚀性。3.5 温加工后的耐盐酸腐蚀性在10%盐酸中浸渍6h后,测量其腐蚀减量。与DNM140
相比,开发钢的腐蚀减量大幅度减少,改善了耐盐酸腐蚀性。研究人员对酸性环境中N的影响持有不同的观点,效果的程度不明确。开发钢腐蚀减量的改善不仅仅是增加Mo含量提高了耐孔蚀性,而且,溶解中生成的MoO4-吸
附表面,提高了耐酸性环境的全面腐蚀性。3.6 温加工后的力学性能表3是
拉伸试验和夏比冲击试验的结果。两个钢种的0.2%屈服强度均在965MPa(140ksi)以上,抗拉强度为1034 MPa(150ksi)以上,
伸长率为25%以上。JIS 4号试样(2mmV型
缺口)的夏比
冲击功是250J/cm2以上,强度和
韧性都良好。表3 开发钢和DNM140的力学性能
| 开发钢 | DNM140 |
0.2%屈服强度,MPa | 974 | 967 |
极限抗拉强度,MPa | 1072 | 1107 |
伸长率,% | 29.7 | 29.8 |
夏比冲击功,J/cm2 | 261 | 260 |
4 应用于非磁性钻铤4.1 试验用料和制造
工序将开发钢作为“DNM140-HRC”实施量产试制,化学成分示于表4。非磁性钻铤用不锈钢一直是由大同
特殊钢公司生产,制造工序是先在20t
电弧炉熔解,然后浇铸成6~10t的
钢锭。这些工序是在大气中实施,再将钢锭用7000t
锻造压力机进行热锻造。之后,材料固溶化热处理后用适当温度进行温加工,采用切削进行外径
车削加工和
钻孔加工。表4 DNM140-HCR的化学成分
材料 | C | Mn | Ni | Cr | Mo | N |
DNM140-HCR | 0.03 | 16 | 3.6 | 19 | 2.0 | 0.53 |
4.2 特性在固溶化热处理后温加工成制品尺寸直径约180mm的
棒钢上,从距表层25mm下采取了耐蚀性评价和力学性能的试样。10%草酸腐蚀试验结果表明,呈台阶状组织,具有良好的耐蚀性。因为带有对晶间腐蚀的敏感性的特征,实施了硫酸-硫酸铜腐蚀试验,该试验虽检测出与富Cr的
碳化物析出有关的晶间腐蚀敏感性,但在此没有发现裂纹。表5是DNM140-HRC的拉伸强度和夏比冲击试验结果。0.2%屈服强度为965MPa(140ksi)以上,抗拉强度为1034 MPa(150ksi)以上,伸长率为25%。此外,2mmV型缺口试样的夏比冲击功是290J/cm2以上。表5 DNM140-HRC的力学性能
| DNM140-HRC |
0.2%屈服强度,MPa | 1021 |
极限抗拉强度,MPa | 1111 |
伸长率,% | 29.5 |
夏比冲击功,J/cm2 | 290 |
5 结语为了开发比DNM140耐蚀性更好的非磁性钻铤用不锈钢,以DNM140为基础,开发了增加提高耐蚀性元素Mo、N含量的
合金“DNM140-HRC”,得出以下结论。1)随着Mo增加N含量,抑制δ
铁素体生成,获得稳定的奥氏体组织。2)增加Mo含量,由于碳氮化物析出引起的敏化时间长时间化,所以提高了对敏化的抵抗性,发现耐晶间腐蚀性提高。此外,孔蚀电位上升,腐蚀量减少,耐孔蚀性和耐盐酸腐蚀性、耐晶间腐蚀性和耐孔蚀性提高。3)DNM140-HRC在实机量产试制中,获得965 MPa(140ksi)以上的强度,呈良好的耐蚀性,认为完全可以用于非磁性钻铤。(来源:不锈钢)
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。