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高品质钢洁净度控制研究

发布时间:2016-02-23 08:30 作者:互联网 来源:
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1炼钢厂概况首秦炼钢厂设计产能为年产260万t,产品为厚板坯,炼钢厂主要装备有:三套颗粒镁脱硫设备,三座100吨顶底复吹转炉,三座LF钢包精炼炉,一座双工位RH真空精炼炉,三台单流板坯连铸机,1#机厚宽:150mm-250m
 1炼厂概况
首秦炼钢厂设计产能为年产260万t,产品为厚板坯,炼钢厂主要装备有:三套颗粒脱硫设备,三座100吨顶底复吹转炉,三座LF钢包精炼炉,一座双工位RH真空精炼炉,三台单流板坯连铸机,1#机厚×宽:150mm-250mm×1200mm-1800mm;2#机厚×宽:200mm-320mm×1500mm-2400mm;3#机厚×宽:250mm-400mm×1400mm-2400mm;2产品要求该厂生产钢种主要有普碳钢、造船用钢管线钢、容器钢、建筑结构钢桥梁钢、高强工程机械用钢等。随着竞争加剧和市场需要,高级别钢种所占比例越来越大,由于中厚板不仅仅对各项常规力学性能有要求,还对落锤、探伤相和焊接等的性能提出了严格的条件,因此主要采用低碳、低磷、低硫和低气体含量的成分设计,还对夹杂物有严格要求[1]。其中管线钢、高强船板、高强工程机械用钢、容器用钢等代表钢种要求如表1所示。3工艺路线选择一般生产中厚板坯有两条不同的工艺路线:“铁水脱硫预处理-转炉冶炼-RH炉精炼-LF炉精炼-板坯连铸”(路线1)和“水脱硫预处理-转炉冶炼-LF炉精炼-RH炉精炼-板坯连铸”(路线2)。由于该厂出钢过程温降大,所以在温度控制上很难采用RH-LF工艺,又由于该厂地处沿海,空气湿度大,且没有合金烘烤等装备,所以只有采用路线2才能保障精炼末期钢中的氮氢含量符合要求。4过程控制4.1含量控制该厂炉容小造成了精炼过程钢水温降速率较大,因此需要在LF炉大幅加补偿热量,这又给防止增碳带来了巨大压力。品种钢开发初期,碳含量的控制难点主要为:(1)转炉出钢到LF到站增碳不稳定,平均增0.015%(最大可达0.025%),占总增碳量32%;(2)LF炉精炼过程中的增碳严重,增量可达0.027%,占总增碳量的57%;(3)连铸前三炉增碳平均为0.0047%,虽然增碳不严重,但其波动较大,最大可达0.012%,成为不可控环节。因此在开发初期,时常导致成品的碳含量超标。随着对各关键工艺技术的研究和改进,采用全流程控制增碳技术,各品种钢成品碳含量已经可以稳定的控制在内控围内,满足了高级别钢种冶炼的要求,其中主要有:(1)加强了转炉终点钢水成分均匀性控制,使检验结果具有代表性;(2)对底吹制度、造渣制度和加热制度进行了匹配优化,使LF增碳量降低为0.015%;(3)减少出钢温降,保障LF到站温度,减小LF升温压力;(4)降低了合成渣、保温剂、中间包覆盖剂等辅料碳含量,稳定了连铸工序增碳,最大增碳量不大于0.003%;通过采用以上措施使增碳量稳定降低,工艺优化前后碳含量变化如图 1所示2硫含量控制高品质钢冶炼硫含量的控制采用全流程控制工艺[2],主要包括铁水脱硫预处理、转炉抑制回硫和LF炉精炼深脱硫来实现的。首先对转炉钢水硫的来源进行了分析,如                      图 2所示。从中可知,转炉中硫的主要来源按组成大小依次为铁水、铁水渣、废钢石灰和轻烧白云石等,为了减少转炉回硫,主要采取的措施有:(1)降低了入炉铁水硫含量;(2)将原以SiO2为主要成分的聚渣剂改为以CaO和MgO为主要成分的聚渣剂,保证了扒渣效果,减少了渣入炉量;(3)采用专用低硫废钢,S%≤0.006%;(4)采用低硫优质灰和轻烧白云石。通过这些措施,使转炉回硫量由0.0041%降为0%,如所图 3所示钢水深脱硫的任务主要由LF炉完成,主要措施有:(1)出钢钢水强脱氧,将LF到站钢中含量提高到0.06%以上,并在精炼过程中始终保证足够的铝含量;(2)严格控制下渣量,出钢渣洗并进行顶渣改质;(3)保证处理过程中微正压控制,使渣中(FeO%+MnO%)小于1.5%;(4)优化合成渣成分,使炉渣碱度大于6-7。LF过程钢渣控制结果如表2所示。脱硫效果如图 3所示。在LF过程时硫含量已经脱至0.0010%以下,通过后续防止增硫可以保证成品硫含量满足冶炼要求S%≤0.0012%。通过以上措施,优化后工艺与原工艺相比对硫的控制能力有了很大提高,成品硫含量小于0.0015%合格率由86%提高到100%,精炼脱硫时间(精炼结束钢中S%≤0.0010%)由43min缩短为32min,为精炼周期与连铸周期的匹配工艺顺行创造了有利条件,使得低硫钢和超低硫钢得以批量生产。.3磷含量控制转炉脱磷工艺采用双渣法脱磷。主要措施有:(1)温度控制:倒第一批渣时钢水温度为1350-1400℃,拉碳时钢水温度为1630-1650℃,然后补吹升温;(2)第一批渣时碱度为2.2-2.4,吹炼终点渣的碱度为3.5-4.5之间;(3)控制渣中FeO%为18%左右;过程钢水成分如表3所示。除此之外,在出钢过程中采用AMEPA下渣检测与挡渣锥相配合,有效防止了大量下渣造成的后道工序回磷,保证了成品磷含量满足要求。4氢含量和氮含量控制氢含量控制:(1)减少合金和渣料含水量;(2)保证真空室压力小于0.04KPA;(3)真空处理时间大于12min;通过以上措施可以将氢含量控制在0.0002%以下;氮含量控制:此工艺路线在RH真空精炼时有较强的脱氮能力[3],因此主要控制环节为RH真空结束后的保护浇注方面,软吹过程控制流量防止裸露钢水,通过采用新型钢包长水口及其密封系统,使钢包到中间包钢水增氮量小于0.0003%,成品氮含量小于0.0040%。4.5夹杂物控制通过对钢材中的夹杂物进行检验得出,对于此类钢种造成夹杂物超标的均为B类夹杂物,其留存于钢中的原因主要为未来得及上浮去除和二次氧化所形成,因此针对这一情况采取了以下措施:(1)优化了RH真空处理后的软吹工艺,使软吹流量控制在80-110L/min,时间大于15 min;(2)加强保护浇注,防止二次氧化;(3)对中间包结构进行了优化,延长了钢水停留时间,发挥其去除夹杂物能力;保证了夹杂物检验合格率达到了99%以上。5结论(1)采用工艺路线“铁水脱硫预处理-转炉冶炼-LF炉精炼-RH炉精炼-板坯连铸”成功生产了0.04%≤C%≤0.08%、S≤0.002%、P≤0.008%、N≤0.004%、H≤0.0002%的高品质板坯;(2)通过加强转炉均匀性控制、LF精炼制度优化及降低各辅料碳含量等措施使LF炉精炼过程增碳量控制在0.015%以内,连铸增碳稳定控制在0.003%以内。(3)通过铁水脱硫、转炉控制回硫及LF深脱硫可以将硫含量控制在0.0010%-0.0030%之间; (4)通过双渣法控制使磷平均含量控制在0.0066%-0.0080%;(5)通过对原辅料含水量限制和RH工艺优化以及保护浇注,使氢和氮含量分别小于0.0002%和0.004%;(6)通过改善软吹工艺、加强保护浇注及中间包结构使夹杂物合格率达到99%以上。 (来源:炼钢)  



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